高壓變頻器在300MW機(jī)組給水泵上的應(yīng)用
1.工程概況
山西國(guó)錦煤電有限公司成立于2008年10月10日,由晉能電力集團(tuán)與山西美錦能源集團(tuán)共同投資組建,工程靜態(tài)總投資26.2635億元,其中晉能電力集團(tuán)出資51%,山西美錦能源集團(tuán)出資49%,是山西省重點(diǎn)工程、兩區(qū)項(xiàng)目和呂梁市雙百雙千工程。山西國(guó)錦煤電有限公司位于山西省交城縣夏家營(yíng)工業(yè)園區(qū)內(nèi),具有得天獨(dú)厚的區(qū)位優(yōu)勢(shì),距離太原市區(qū)50公里,北鄰307國(guó)道,西靠大運(yùn)高速,地處山西省電網(wǎng)中心位置。
國(guó)錦煤電有限公司為2臺(tái)300MW循環(huán)硫化床機(jī)組,其中鍋爐由東方電氣集團(tuán)東方鍋爐股份有限公司生產(chǎn),汽輪機(jī)由哈爾濱汽輪機(jī)廠有限責(zé)任公司生產(chǎn),發(fā)電機(jī)由哈爾濱電機(jī)廠有限公司生產(chǎn)。國(guó)錦煤電每年發(fā)電量33億度,并為交城縣提供集中供熱熱源。
2.設(shè)備規(guī)范
山西國(guó)錦煤電2#機(jī)組配置三臺(tái)35%額定容量并列運(yùn)行的電動(dòng)給水泵, 改造前采用液力偶合器調(diào)節(jié)給水泵轉(zhuǎn)速控制給水流量。本次改造分兩步進(jìn)行,2020年10月份分別對(duì)三臺(tái)給水泵中的21、23兩臺(tái)電動(dòng)給水泵組進(jìn)行變頻改造,2022年5月份對(duì)22電動(dòng)給水泵組進(jìn)行變頻改造,改造后電動(dòng)給水泵組配備的主要設(shè)備有:變頻器、主給水泵、主電動(dòng)機(jī)、電泵前置泵、潤(rùn)滑油系統(tǒng)等組成。變頻器一端與6kV母線相連,另一端與電動(dòng)機(jī)相連,電動(dòng)機(jī)通過(guò)增速齒輪箱與給水泵連接,主電機(jī)一端拖動(dòng)前置泵,一端拖動(dòng)主給水泵。本次改造主要涉及的設(shè)備一次回路如圖1所示。
圖1 變頻改造后一次回路圖
2.1 改造前設(shè)備參數(shù)
改造前設(shè)備參數(shù)如表1所示。
表1 改造前設(shè)備參數(shù)表
2.2 變頻器參數(shù)
變頻器參數(shù)如表2所示。
表2 變頻器參數(shù)
3. 改造整體方案
3.1 土建整體方案
本次給水泵改造新建變頻器室,室內(nèi)放置變頻器兩套;變頻器室采用空水冷散熱方式,4套制冷量80kW的空水冷放置在變頻器室外。
因現(xiàn)場(chǎng)使用的是空水冷冷卻方式,所以現(xiàn)場(chǎng)房屋密封即可,變頻器面對(duì)面放置,變頻器兩側(cè)各留1米空間,后面距離墻各1.2米,兩臺(tái)變頻器中間留2米寬的過(guò)道。
變頻器外形尺寸寬×深×高=6850 mm×1400 mm×2400mm
房屋長(zhǎng)×寬×高=11000mm×7800mm×5000mm,磚混結(jié)構(gòu),房頂采用鋼梁加瓦楞板,水泥澆筑結(jié)構(gòu)。
圖2 新建變頻器室平面布置圖
2022年5月份改造22電動(dòng)給水泵,22給水泵變頻安裝在空冷島下面閑置的熱控操作室內(nèi)。
3.2 空水冷卻系統(tǒng)
空水冷卻系統(tǒng)是一種高效、環(huán)保、節(jié)能的冷卻系統(tǒng),系統(tǒng)采用密閉冷卻方式循環(huán)降溫,使整個(gè)變頻器室氣體不受外界環(huán)境影響。高壓變頻器在運(yùn)行中產(chǎn)生的高溫氣體,通過(guò)風(fēng)道及增壓風(fēng)機(jī)傳輸至空水冷設(shè)備內(nèi)的熱交換器進(jìn)行熱交換,由低于32℃溫度的冷卻水通過(guò)換熱器直接將熱量帶走,高溫氣體經(jīng)過(guò)降溫冷卻后進(jìn)入變頻器室內(nèi),形成空氣的密閉循環(huán)。此冷卻方案保證了高壓變頻器室內(nèi)氣體的潔凈度、溫度、濕度各項(xiàng)指標(biāo),滿足變頻器對(duì)運(yùn)行環(huán)境的要求,大大提高了設(shè)備的穩(wěn)定性。
圖3 空水冷卻系統(tǒng)示意圖
每套變頻器共需要兩套制冷量80kW的空水冷,變頻間設(shè)置隔熱吊頂,變頻器柜頂風(fēng)機(jī)內(nèi)嵌在頂層里面,柜頂預(yù)留兩個(gè)檢修口,方便柜頂風(fēng)機(jī)檢修。
3.3 空水冷循環(huán)水
冷卻水要求:使用現(xiàn)場(chǎng)的工業(yè)冷卻開式循環(huán)水,PH=7,經(jīng)沉淀,過(guò)濾后的工業(yè)中水或其他水源,水中應(yīng)無(wú)混雜物及帶有腐蝕性的化學(xué)物質(zhì),無(wú)腐蝕鋼鐵的雜質(zhì),溫度≤32℃,水壓0.2-0.4MPa,進(jìn)出水壓差≥0.1MPa,單臺(tái)空水冷用水冷為:16m3/h,單臺(tái)空水冷電源要求為:三相四線制,5kVA,運(yùn)行時(shí)要求變頻器室密閉。
圖4 空水冷循環(huán)水示意圖
4 熱控改造
#2機(jī)組給水泵組給水泵變頻改造主要改造內(nèi)容包括:增加0-50Hz變頻電源,將液力耦合器返廠改造為增速齒輪箱,滿足機(jī)組安全穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)要求。在機(jī)務(wù)部分改造的同時(shí),也對(duì)變頻調(diào)速部分涉及到軟硬件邏輯設(shè)計(jì)組態(tài)及其相關(guān)操作監(jiān)視畫面進(jìn)行了修改完善。
4.1 給水自動(dòng)控制
邏輯修改后,變頻方式下的給水自動(dòng)控制,基本保持原有三沖量調(diào)節(jié)方式,將原有的調(diào)節(jié)指令和反饋對(duì)象勺管更改為變頻器調(diào)速指令,需重新調(diào)整三沖量的PID參數(shù),參數(shù)視情況而定。
變頻器改造后,21萬(wàn)負(fù)荷一下,21泵23泵投自動(dòng)運(yùn)行,將原來(lái)控制的對(duì)象液偶更改為變頻器,再將三沖量 PI 控制參數(shù)進(jìn)行調(diào)整。21萬(wàn)負(fù)荷以上,三臺(tái)給水泵全部投自動(dòng)運(yùn)行。
4.2連鎖控制
本次改造三臺(tái)35%電動(dòng)給水泵全部進(jìn)行變頻改造,液力耦合器改造為增速齒輪箱,變頻主回路不設(shè)旁路運(yùn)行方式,21和23兩泵改變頻運(yùn)行后,當(dāng)其中一臺(tái)變頻運(yùn)行出問(wèn)題后(假定21泵),聯(lián)啟22泵(變頻運(yùn)行),此時(shí)23泵變頻運(yùn)行和22泵變頻運(yùn)行。當(dāng)機(jī)組負(fù)荷高于21萬(wàn)時(shí),三臺(tái)給水泵全部變頻運(yùn)行,當(dāng)其中一臺(tái)給水泵故障后(包含變頻器故障及其它給水泵跳閘信號(hào)),直接觸發(fā)給水RB動(dòng)作,機(jī)組自動(dòng)快速降負(fù)荷。當(dāng)負(fù)荷小于21萬(wàn)時(shí)復(fù)位RB。觀察機(jī)組負(fù)荷、主汽壓力、主汽溫度、一次風(fēng)量、床溫床壓、給水流量、汽包水位等參數(shù)均在正常波動(dòng)允許范圍內(nèi)。
5改造施工過(guò)程
5.1 液偶改造概述
本項(xiàng)目實(shí)施前的邊界為:鍋爐給水泵3臺(tái)、前置泵3臺(tái)、增速器3臺(tái)、液力偶合器3臺(tái),由3臺(tái)電動(dòng)機(jī)同時(shí)拖動(dòng),給水泵通過(guò)Y0CQ465型液力偶合器滑差調(diào)速,而前置泵與給水泵電動(dòng)機(jī)同步恒速轉(zhuǎn)動(dòng)。
本項(xiàng)目實(shí)施后邊界包括:保留原有的鍋爐給水泵3臺(tái)、前置泵3臺(tái)、增速器3臺(tái)及電動(dòng)機(jī)3臺(tái)。新增設(shè)備有4500kVA高壓變頻器3套,新增變頻器防塵電子間及冷卻系統(tǒng)。
將原有的YOCQ465型液力偶合器去除泵輪、渦輪、渦輪套等中間液力傳動(dòng)元件,改為聯(lián)軸器連接;每臺(tái)給水泵組的3臺(tái)潤(rùn)滑油泵更改為2臺(tái)小容量油泵,采用一用一備方式運(yùn)行;修改DCS控制邏輯。
對(duì)液力偶合器原有的泵渦輪系統(tǒng)進(jìn)行改造,即將偶合器的泵輪軸與渦輪軸使用聯(lián)軸器直連,使得偶合器改造結(jié)束后,泵輪軸與渦輪軸之間不再有滑差損失。采用變頻驅(qū)動(dòng)后,無(wú)需工作油,只需滿足潤(rùn)滑油壓即可。去除原有3臺(tái)(兩用一備)大功率油泵,改造為兩臺(tái)(一用一備)小功率油泵,使油系統(tǒng)滿足變頻運(yùn)行時(shí)潤(rùn)滑油壓的要求,確保改造后的潤(rùn)滑油的運(yùn)行參數(shù)與改造前現(xiàn)有的運(yùn)行參數(shù)一致。
5.2 液偶改造過(guò)程
液力偶合器整機(jī)返廠,箱體重新上鏜床找正,關(guān)鍵尺寸及形位公差檢驗(yàn)。去除執(zhí)行機(jī)構(gòu),更換雙聯(lián)濾清器。將箱體執(zhí)行器面全部銑平,重新設(shè)計(jì)鉑熱電阻凸臺(tái),新雙聯(lián)濾清器底座墊條等。焊接相關(guān)箱體零件。
旋轉(zhuǎn)組件將中間外殼、背殼、泵輪、渦輪等全部取消,只留下輸入軸與輸出軸,中間采用膜片聯(lián)軸器進(jìn)行連接。因箱體中間部位兩軸瓦間距過(guò)小設(shè)計(jì)成螺栓連接,兩軸頭設(shè)計(jì)為法蘭盤帶相應(yīng)止口將單膜片聯(lián)軸器嵌入其中。連接螺栓采用12.9級(jí)螺栓,保證強(qiáng)度。
為保證偶合器在極端狀況下仍可堅(jiān)持運(yùn)轉(zhuǎn)。所有軸瓦換新,兩軸重新設(shè)計(jì)。
因無(wú)需工作油,所以將勺管殼體出油口與箱體上工作油進(jìn)油口用盲法蘭盲死,拆除相應(yīng)管路。勺管口處加裝加油口。
新雙聯(lián)濾清器采用SPL40-C側(cè)置式,油濾器運(yùn)行可靠,維修方便,可以實(shí)現(xiàn)不停機(jī)轉(zhuǎn)換清洗等功能。外部管路與油濾器配合,潤(rùn)滑油經(jīng)過(guò)油濾器后,一部分進(jìn)入偶合器中潤(rùn)滑各軸瓦,一部分進(jìn)入齒輪箱。
新機(jī)采用新型一體鎧裝式鉑熱電阻與銅鼓卡套接頭,精密不漏油。
改造后更換小流量油泵。重新設(shè)計(jì)泵架。泵架外部出油管與原溢流閥處重新配管。油泵與電機(jī)連接采用膜片聯(lián)軸器,提高穩(wěn)定性。電機(jī)選用7.5kW。
液力偶合器出廠試驗(yàn),包括旋轉(zhuǎn)組件動(dòng)平衡實(shí)驗(yàn)、整機(jī)試車、壓力振動(dòng)試驗(yàn)等。其中動(dòng)平衡實(shí)驗(yàn)重新設(shè)計(jì)胎具,計(jì)算旋轉(zhuǎn)組件重心。保證動(dòng)平衡精度高于G2.5級(jí)。
整機(jī)試車,偶合器整體測(cè)量16個(gè)點(diǎn)振幅,標(biāo)準(zhǔn)要求不超過(guò)25μm,潤(rùn)滑油濾前濾后壓力在0.15—0.2MPa。
整機(jī)出廠用國(guó)內(nèi)最先進(jìn)的交流變頻無(wú)級(jí)調(diào)速試驗(yàn)臺(tái),逐臺(tái)進(jìn)行出廠試驗(yàn)。檢測(cè)偶合器的振動(dòng)、噪音、油泵流量、儀表狀態(tài),同時(shí)進(jìn)行溫升試驗(yàn)進(jìn)行滲漏檢查。
5.3 機(jī)組不停機(jī),變頻改造施工過(guò)程
2020年變頻改造期間,因?yàn)橐诠峒鹃_始之前完成,工期緊,任務(wù)重。合康變頻公司與國(guó)錦煤電公司數(shù)次研究,最終采用了“施工不停機(jī)”創(chuàng)新改造方案。
第一步:在機(jī)組正常運(yùn)行情況下,完成備用液力偶合器返廠改造,并完成土建部分,設(shè)備就位,電纜敷設(shè),變頻器端接線等工作;
第二步:備用液力偶合器返回國(guó)錦。機(jī)組限負(fù)荷運(yùn)行(210MW以下運(yùn)行),在確保22、23電動(dòng)給水泵正常運(yùn)行的情況下,在3天內(nèi)高效施工改造停運(yùn)中的21電動(dòng)給水泵。
第三步:確保改造后的21給水泵運(yùn)行穩(wěn)定后,及時(shí)對(duì)23電動(dòng)給水泵進(jìn)行施工改造,確保了在改造既定時(shí)間點(diǎn)內(nèi)順利完工。
施工進(jìn)度如下:
2020年9月23日給水泵變頻器土建動(dòng)土;
10月8日電氣施工隊(duì)進(jìn)廠,高低壓電纜敷設(shè);
10月13日給水泵變頻器安裝;
10月20日21給水泵停電開始施工,
10月22日21給水泵變頻器帶電調(diào)試;
10月23日#2機(jī)組21給水泵變頻器投運(yùn);
10月27日23給水泵停電開始施工
10月30日#2機(jī)組23給水泵變頻器投運(yùn)。
#2機(jī)組21及23給水泵變頻器改造總工期38天。22給水泵為2022年5月份完成。
6結(jié)論
山西國(guó)錦煤電有限公司對(duì)其2# 機(jī)組的3臺(tái)給水泵變頻改造,一共分兩次進(jìn)行。給水電泵變頻改造工作包括熱工部分,機(jī)務(wù)部分,電氣部分,且均已完成,機(jī)組給水泵已正常投運(yùn)。熱工部分進(jìn)行邏輯組態(tài)搭建的工作均已完成,且機(jī)組給水泵經(jīng)變頻改造后,給水泵已正常投入,機(jī)組運(yùn)行穩(wěn)定,滿足設(shè)計(jì)要求。
機(jī)械調(diào)節(jié)取消液偶勺管控制部分后,軸傳輸溫度可控、振動(dòng)小,設(shè)備可靠性高;且沒(méi)有傳輸損耗。
而節(jié)能測(cè)試結(jié)果,3臺(tái)電動(dòng)給水泵變頻改造后每天節(jié)約電量約3.6萬(wàn)千瓦時(shí),給水耗電單耗下降3.04kWh/t汽,平均節(jié)電率為20%以上,2 #機(jī)組電泵變頻改造前給水泵廠用電耗電率在3%以上,改造后廠用電耗電率下降1%左右。供電煤耗下降3.09g/kWh
在電泵變頻改造安全性方面,高壓變頻器可做到啟動(dòng)轉(zhuǎn)矩高,并且平滑無(wú)沖擊,可以有效延長(zhǎng)電機(jī)的使用壽命,減少對(duì)電網(wǎng)的沖擊,保證機(jī)組的安全可靠運(yùn)行。同時(shí)因?yàn)楦邏弘姍C(jī)實(shí)現(xiàn)了軟啟動(dòng),而電動(dòng)機(jī)的啟動(dòng)電流只是額定電流,啟動(dòng)的時(shí)間延長(zhǎng),不會(huì)導(dǎo)致廠用電母線電壓降低。另外合康給水泵專用型高壓變頻器自身的優(yōu)勢(shì)也為機(jī)組運(yùn)行提供了可靠保證。
系統(tǒng)應(yīng)用圖如下:
施工過(guò)程圖
局部圖
整體圖
參數(shù)圖
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