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應(yīng)用設(shè)計

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森蘭變頻器在B2151龍門刨上的改造方案

森蘭變頻器在B2151龍門刨上的改造方案

一、電氣改造方案

1、拆除兩套機組、直流主傳動電機、電控柜。

2、新做一臺電控柜(2200×1000×650),內(nèi)外噴塑,柜內(nèi)頂部安裝兩盞日光燈,方便修理人員工作,柜內(nèi)溫度由兩臺控制箱溫度調(diào)節(jié)機控制,以保證變頻調(diào)速系統(tǒng)、可編程控制器的可靠工作。

3、變頻調(diào)速系統(tǒng)的選擇方案:方案采用國產(chǎn)第一品牌的森蘭SB70G55變頻器,它是采用目前世界上領(lǐng)先技術(shù)的“高性能變頻器”,解決了機械沖擊振動的問題,真正的電流矢量控制,可以使機床在高效率、高精度狀態(tài)下運行。外接制動單元和制動電阻,能使電機在1.5s內(nèi)停止;滿足頻繁快速啟、停及正、反轉(zhuǎn);能夠在工作行程中根據(jù)加工的要求,自動而平穩(wěn)地變換速度;在正、反轉(zhuǎn)換向時,有加減速過程,防止對機械部分的沖擊和系統(tǒng)的電流沖擊;可在零到額定轉(zhuǎn)速范圍內(nèi)無級調(diào)速,而且運轉(zhuǎn)平穩(wěn);系統(tǒng)有包括電機過熱保護在內(nèi)的許多保護功能。為保證調(diào)速精度和低速力矩,在變頻電機的尾部加裝高精度編碼器,構(gòu)成閉環(huán)矢量控制。

4、拆除主傳動直流電機,安裝一臺新的55kW變頻電機。經(jīng)過計算,55kW的變頻電機完全可以代替60kW的直流電機,滿足龍門刨床的工作要求。重做電機與減速箱的聯(lián)軸結(jié)及電機底座。

5、電氣部分采用西門子公司生產(chǎn)的S7-226可編程控制器,擴充輸入輸出模塊,使輸入輸出口各為58,備用輸入輸出接口至少各5個。同時,增加二路D/A數(shù)模轉(zhuǎn)換模塊,以便操作者能在人機界面觸摸屏上根據(jù)顯示的轉(zhuǎn)速數(shù)值設(shè)置正、反向工作時的轉(zhuǎn)速。

6、控制工作臺往復(fù)運動的原機械限位開關(guān),全部改用進口名牌施耐德電氣公司生產(chǎn)的接近開關(guān)控制。

7、拆除舊的懸掛按鈕站,重制一個新的按鈕站,按鈕站上包括人機界面、急停按鈕及信號燈。按鈕站內(nèi)外噴塑。

8、工作臺正、反轉(zhuǎn)換向時,各增加一級減速功能,這樣即可防止刀具對工件的損壞,也可大大減少換向噪聲,減輕機械沖擊,延長機械部分的使用壽命。

9、在保證生產(chǎn)要求的情況下,其他功能符合原機床的要求。

10、電氣線路全部更換,限位開關(guān)更換新的。未更換的交流電機重新做試驗、檢修。

11、配合機械部分改造液壓潤滑系統(tǒng)。

12、機床與控制柜的連接線采用PVC管按規(guī)范要求安放。

二、B2151龍門刨改造優(yōu)勢對比

原系統(tǒng)的能量利用率較低,直流機組整流子易磨損,難維護。此次大修將原電控系統(tǒng)及交磁機組和直流電動機拆除,改用變頻器拖動交流變頻電機,驅(qū)動主工作臺的運行。下面將從系統(tǒng)節(jié)能、系統(tǒng)可維護性、系統(tǒng)的運行性能三個方面來討論改造后的系統(tǒng)比原系統(tǒng)存在的優(yōu)勢。

1.節(jié)能方面

1.1 原系統(tǒng)采用的是交流電動機帶動同軸直流發(fā)電機,由直流發(fā)電機發(fā)出的電能再帶動直流電動機的拖動結(jié)構(gòu)。通過改變直流發(fā)電機磁場電壓,調(diào)節(jié)其直流輸出進而調(diào)節(jié)直流電動機運行速度。系統(tǒng)能量轉(zhuǎn)換過程包括由交流電能轉(zhuǎn)化為機械能(交流電動機)再轉(zhuǎn)化為直流電能(直流發(fā)電機),最后轉(zhuǎn)化為機械能(直流電動機),能量轉(zhuǎn)換過程有三次,而每次能量轉(zhuǎn)化必然存在能量的損失,并且能量的轉(zhuǎn)換次數(shù)越多損失的能量也就越多。

改造后的系統(tǒng)采用交流變頻器拖動電機工作,其工作直接由電能轉(zhuǎn)化為機械能,光其在能量轉(zhuǎn)換過程中損耗的能量就比原系統(tǒng)節(jié)省了三分之二。

1.2 原系統(tǒng)開機啟動后交流電動機以及直流發(fā)電機就一直處在啟動運轉(zhuǎn)位置,空載損耗較大。同時,交磁機組調(diào)速模式在直流電動機制動運行時,大部分的能量轉(zhuǎn)化為熱能消耗在機組各個電機中,直接導(dǎo)致能量利用率較低。

使用變頻調(diào)速系統(tǒng)后,工作臺不運行電機就不消耗任何能量,系統(tǒng)待機損耗大大減少。

2.維護方面

2.1 原系統(tǒng)機組存在直流電動機和直流發(fā)電機,二者的整流子和炭刷經(jīng)常需要維護,同時直流電機損壞率高,維修周期長,費用也較高。

改造后系統(tǒng)選用鼠籠式異步電動機,該電動機使用周期長,維修費用較低。

2.2 原電氣控制柜采用分立繼電器控制,控制電路節(jié)點多,線路復(fù)雜,發(fā)生故障后定位難,排查難。

改造后系統(tǒng)采用PLC可編程控制器控制,外圍電路簡單,使系統(tǒng)故障率大大降低,減少維護工作量。

控制系統(tǒng)配置工業(yè)觸摸屏作為人機對話接口,提供全中文圖形化操作界面,在觸摸屏上有完整的故障顯示、診斷和記錄,并且整個系統(tǒng)的各個節(jié)點狀況可記錄,隨時可以察看。

2.3 原系統(tǒng)采用的行程開關(guān),可靠性不高,節(jié)點接觸面很容易由于老化、機械磨損而導(dǎo)致節(jié)點動作反應(yīng)不夠準確,使系統(tǒng)發(fā)生故障,所以必須經(jīng)常檢查各個行程開關(guān)的節(jié)點狀況。

改造后的系統(tǒng)采用的是高性能無觸點電感式接近開關(guān),不會存在節(jié)點的老化和磨損,使系統(tǒng)的可靠性大大提高,且無需更換。

3.性能方面

3.1改造后系統(tǒng)采用專用的交流變頻調(diào)速電機,使用高性能的矢量控制變頻器調(diào)速,實現(xiàn)了數(shù)字化調(diào)速,比較原系統(tǒng)的模擬直流調(diào)速系統(tǒng),調(diào)速精度大大提高,同功率下輸出力矩更大,使工作臺運行更加平穩(wěn),輸出的刨削力度更大。

3.2 系統(tǒng)控制采用PLC(可編程控制器),配合數(shù)字變頻器,通過精心編制的軟件,實現(xiàn)對加減速的智能控制,能根據(jù)不同的速度設(shè)定最佳加減速時間,使換向更加平穩(wěn),無沖擊,延長機械傳動系統(tǒng)壽命,滿足工件的各種工藝要求。

三、B2151龍門刨床變頻改造說明

某廠B2151龍門刨床是三零五廠于70年代初生產(chǎn)的6米刨床。

1、電機

龍門刨共有7臺電機。MG為主工作臺拖動變頻電動機(55kW/6P);FL為主工作臺變頻電機風(fēng)機電動機(550W);MC為垂直刀架電動機(2.2kW);MY為側(cè)刀架電動機(2.2kW);MH為橫梁升降電動機(5.5kW);MR為潤滑泵電動機(250W);MJ為橫梁夾緊放松電動機(750W)。

2、主工作臺控制:

主工作臺由變頻器帶動變頻電機進行拖動運行。工作臺的運動動作有步進、步退、前進、后退等,由安裝在床身側(cè)的8個限位(前進及后退各4個)接近開關(guān)來控制。步進、步退操作為按下運行,松開即停止運行,且步進、步退不受油壓及各限位接近開關(guān)的限制(可自由設(shè)置),此種工況是針對于用戶檢修油路及工作臺下其它設(shè)備而設(shè)置。

按下前進、后退操作按鈕時,工作臺按已設(shè)定的速度進行自動運行。當工作臺限位桿接觸到第一個限位接近開關(guān)時,工作臺按已設(shè)定的預(yù)減速速度進行減速。接觸到第二個限位接近開關(guān)時,工作臺減速。接觸到第三個限位接近開關(guān)時,PLC給出停止指令,同時換向進行逆向運行。工作臺運行時,如果越位接觸到第四個極限安全限位接近開關(guān),PLC程序?qū)⒆尮ぷ髋_強制性停止或換向(按觸摸屏設(shè)置),以防止工作臺沖出去。

如果要求工作臺停止運行,可按停止按鈕即可斷開工作臺控制電路,工作臺便制動停車。此時變頻器直流母線上電壓通過制動單元將能量回饋給電網(wǎng)。

工作臺在運行過程中,若潤滑油泵電機回路或工作臺電機回路故障,工作臺會在切削過程走完此一行程,在前進末了或后退時才能停止。設(shè)置這個保護環(huán)節(jié)的目的是在切削過程中發(fā)生故障突然停機,會造成刀具損壞,或影響加工工件的表面質(zhì)量。因此發(fā)生故障后,讓它在后退末了時停機。

3、潤滑油泵控制

工作臺運行時需加以潤滑,所以工作臺在開動時必須開動潤滑油泵,在電控柜上,潤滑泵控制開關(guān)共有三個工作位置,向左位置為﹤自動運行﹥,中間位置為﹤零位﹥,向右位置為﹤連續(xù)運行﹥。工作臺不工作而需要潤滑泵運行時,將此開關(guān)置于﹤連續(xù)﹥位置,工作臺自動工作時,此開關(guān)置于﹤自動﹥位置。

油泵電機工作后,潤滑泵上油,至一定壓力時,壓力開關(guān)接點接通,為工作臺自動工作準備條件。

4、橫梁控制回路

橫梁運動有上升、下降移動,橫梁放松、夾緊動作。

橫梁動作在PLC程序中與工作臺運動有聯(lián)鎖,只有在工作臺停止工作時,才能操作橫梁運動。反之,只有當橫梁運動已停止且已夾緊時,工作臺才能操作運行。

需要橫梁作上下移動動作時,按下相應(yīng)操作按鈕,此時橫梁夾緊放松電機運行,橫梁逐漸放松,當碰到放松行程開關(guān)后,橫梁放松夾緊電機停止,然后橫梁作上下移動。當上下移動到位或碰到橫梁上升限位行程開關(guān)或下降限位行程開關(guān)后,橫梁停止運行。橫梁夾緊電機動作,將橫梁逐漸夾緊。橫梁放松夾緊電機采用變頻器傳動,當夾緊力矩達到設(shè)定力矩時,橫梁放松夾緊電機自動停止運行。此時,工作臺才能操作運行。

橫梁下降時,當下降按鈕松開后,橫梁電機尚有回升動作以消除絲桿與螺母間隙。此時將逆向上升運行一段時間,然后停止夾緊。此時間由用戶在觸摸屏上可自由設(shè)置。

5、抬刀控制電路

電控柜上有3個刀架抬刀開關(guān),在工作臺運行中需要哪個刀架抬刀,可將相應(yīng)抬刀轉(zhuǎn)換開關(guān)置于﹤開﹥位置。刨床采用直流電磁鐵抬刀,工作臺后退時,PLC程序?qū)⒆屘У督佑|器接通,然后經(jīng)過全橋整流模塊,給抬刀線圈加上直流電壓,抬刀動作。當工作臺前進時,抬刀線圈斷電。

6、刀架控制電路

刀架的控制有快速移動和自動進給兩種工作狀態(tài)。當裝在進給箱上的快速移動與自動進給轉(zhuǎn)換手柄放在﹤快速移動﹥位置時,在懸掛按鈕站上操縱相應(yīng)操作按鈕,刀架按所需要的方向作快速移動。刀架電動機只有一個運動方向,刀架運動方向的改變是靠機械來實現(xiàn)的。

當自動工作時,手柄應(yīng)放在﹤自動進給﹥位置,保證工作臺自動工作時不能進行快速移動。工作臺后退末了,刀架電動機得電使刀架進刀。前進換后退時,電動機短時反向運動,使進刀機構(gòu)復(fù)位,準備下一次進刀。懸掛按鈕站上,刀架及橫梁的按鈕邊為按下工作,松開停止狀態(tài)。

7、觸摸屏的操作及顯示

觸摸屏操作時只需用手指輕觸屏的表面即可。觸摸屏可顯示及設(shè)置各種工藝參數(shù)、運行狀態(tài)等,用戶可根據(jù)顯示進行操作設(shè)置、查詢。

    

審核編輯(
王靜
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