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應(yīng)用設(shè)計(jì)

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和利時(shí)SIS系統(tǒng)在油品一站中的應(yīng)用

和利時(shí)SIS系統(tǒng)在油品一站中的應(yīng)用

2017/10/30 13:10:12

1 簡介

  油品一站液化氣球罐區(qū)于2002年上了一套自保系統(tǒng),使用時(shí)間長達(dá)13年。系統(tǒng)硬件老化現(xiàn)象嚴(yán)重,使系統(tǒng)的可靠性降低;其上的控件有20%已失靈,投用率極低。但該聯(lián)鎖保護(hù)系統(tǒng)的作用非常大:當(dāng)可燃?xì)怏w監(jiān)測儀器檢測到可燃?xì)怏w泄漏發(fā)出報(bào)警時(shí),工藝人員可在室內(nèi)操作該連鎖保護(hù)系統(tǒng),快速關(guān)閉緊急切斷球閥,切斷液化氣的供給,及時(shí)制止惡性事故的發(fā)生。

  中國石化生[2013]178號《中國石化儀表聯(lián)鎖保護(hù)系統(tǒng)管理規(guī)定(試行)》文件,要求加強(qiáng)儀表聯(lián)鎖系統(tǒng)管理,保證裝置安全、穩(wěn)定、長周期運(yùn)行。根據(jù)文件精神,我們決定對原有自保系統(tǒng)進(jìn)行改造,將原系統(tǒng)更換為和利時(shí)集團(tuán)開發(fā)的安全儀表系統(tǒng)(SIS)。

2 SIS系統(tǒng)主要改造內(nèi)容

  該項(xiàng)目SIS系統(tǒng)主要用于油品一站液化氣球罐區(qū)的聯(lián)鎖保護(hù),形成2個(gè)系統(tǒng)IO柜和1個(gè)工程師站;當(dāng)系統(tǒng)監(jiān)測參數(shù)達(dá)到聯(lián)鎖設(shè)定值時(shí)系統(tǒng)對相應(yīng)設(shè)備起聯(lián)鎖保護(hù)作用。

項(xiàng)目需整改的工作量主要是對原有系統(tǒng)進(jìn)行全面改造:

(1)將原有操作系統(tǒng)更換為WINDOWS XP操作系統(tǒng);

(2)將原有控制器更換到和利時(shí)最新版本;

(3)增加2個(gè)系統(tǒng)柜,1臺平面式操作臺及一套計(jì)算機(jī)及顯示器;

(4)將軟件狗更換為最新的USB端口軟件狗;

(5)對所有機(jī)柜、卡件、安全柵、接線端子進(jìn)行更換并增加相應(yīng)的備件,以確保生產(chǎn)安全。

3 SIS系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案

  隨著石化行業(yè)的安全理念越來越強(qiáng),對生產(chǎn)現(xiàn)場的儀表及控制系統(tǒng)的可靠性要求愈加嚴(yán)格,根據(jù)中石化的相關(guān)要求,結(jié)合石化總廠的廠區(qū)實(shí)際情況,決定使用和利時(shí)公司提供的SIS系統(tǒng)(即HiaGuard系統(tǒng)采用帶診斷的三取二架構(gòu)),為總廠的安全生產(chǎn)提供可靠保障。

4 實(shí)施過程和效果

4.1 SIS系統(tǒng)硬件改造

  由于設(shè)備長時(shí)間的運(yùn)行,操作平臺及設(shè)備老化嚴(yán)重,我們首先將液化氣球罐自保系統(tǒng)與原有常規(guī)儀表的DCS系統(tǒng)分離,拆除原有的信號線。設(shè)置獨(dú)立的聯(lián)系保護(hù)系統(tǒng),并對操作平臺進(jìn)行升級,更換老化卡件,安裝SIS系統(tǒng)機(jī)柜3個(gè),安裝操作臺1個(gè),交換機(jī)2臺。

4.2 SIS系統(tǒng)軟件改造

  增設(shè)工程師站一套,卡件1套,控制系升級換代,對獨(dú)立的聯(lián)系保護(hù)系統(tǒng)(SIS)進(jìn)行組態(tài)調(diào)試,完成系統(tǒng)組態(tài)、流程圖組態(tài),使系統(tǒng)運(yùn)行程序達(dá)到最優(yōu)。通過更換操作計(jì)算機(jī),優(yōu)化自保系統(tǒng),提高了系統(tǒng)的安全性和適用性。

4.3 SIS系統(tǒng)控制回路整改

  通過整理班組維護(hù)記錄,對各回路的故障率進(jìn)行統(tǒng)計(jì),并進(jìn)行故障分類,對故障率高的回路進(jìn)行整改,更換了部分回路的電纜, 重新上接線卡子,標(biāo)記出線號。更換室內(nèi)機(jī)柜安全柵126個(gè),以保證回路數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確傳輸。拆除、安裝了263多條儀表信號線,校對了200多個(gè)信號對接點(diǎn)。對所有改動過的點(diǎn)進(jìn)行了單校、聯(lián)校,并對聯(lián)鎖項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)試,確保聯(lián)鎖動作完好,為液化氣罐區(qū)的安全平穩(wěn)運(yùn)行提供了有力的保證。

4.4 SIS系統(tǒng)三重冗余的實(shí)現(xiàn)

  該系統(tǒng)與一站罐區(qū)檢測共用一套DCS系統(tǒng),存在單控制器運(yùn)行,板卡也不冗余,不符合中石化下發(fā)的聯(lián)鎖保護(hù)系統(tǒng)的文件規(guī)定,因此在設(shè)置獨(dú)立的聯(lián)系保護(hù)系統(tǒng)的同時(shí),我們?yōu)橄到y(tǒng)增加了三重冗余的卡件16塊,從而保證了系統(tǒng)三重冗余的實(shí)現(xiàn)。

4.5 SIS系統(tǒng)快速切斷功能

  為了充分保證該系統(tǒng)的安全可靠性,我們還在在操作臺上增加了聯(lián)鎖按鈕,實(shí)現(xiàn)快速切斷。經(jīng)過相應(yīng)的改造,安全儀表系統(tǒng)(SIS)才能達(dá)到中國石化生[2013]178號《中國石化儀表聯(lián)鎖保護(hù)系統(tǒng)管理規(guī)定(試行)》文件的要求:加強(qiáng)儀表聯(lián)鎖系統(tǒng)管理,保證裝置安全、穩(wěn)定、長周期運(yùn)行。

5 效益分析

  安全儀表系統(tǒng)(SIS)的配置高,對裝置生產(chǎn)安全具有有效的防護(hù)能力。如果 SIS自動投用率低,就會造成誤動作,將使生產(chǎn)無法正常進(jìn)行,而引起巨大的經(jīng)濟(jì)損失;SIS自動投用率高,就能提高生產(chǎn)安全保障能力。

  油品一站液化氣球罐SIS系統(tǒng)的成功實(shí)施,從控制性能看,當(dāng)儀器檢測到可燃?xì)怏w泄漏時(shí),自動快速關(guān)閉緊急切斷球閥,切斷液化氣的供給,及時(shí)制止惡性事故的發(fā)生。可在中央控制室內(nèi)集中控制,遠(yuǎn)距離遙控,緊急關(guān)閉事故現(xiàn)場的管線供氣,進(jìn)行緊急止漏,防止介質(zhì)大量泄漏,避免或減少事故的發(fā)生。液化氣泄漏事故所造成的損害是無法估量的,輕則影響全廠的正常生產(chǎn),重則危及我們的生命。

審核編輯(
王靜
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