淺析氣分裝置在線色譜儀預(yù)處理的改造
1 引言
工業(yè)在線色譜分析儀在我國化工中廣泛應(yīng)用,在使用過程中會(huì)用到各種問題,在線色譜儀在使用中出現(xiàn)的故障大多數(shù)是由預(yù)處理裝置的問題造成的,它將使儀器無法長(zhǎng)期穩(wěn)定地運(yùn)行。30萬噸/年氣體分離裝置是我廠生產(chǎn)高純度丙烯的裝置,在它的出口安裝了一臺(tái)氣相色譜分析儀用以分析丙烯的純度。這臺(tái)分析儀對(duì)生產(chǎn)極為重要,出現(xiàn)問題將直接影響生產(chǎn)。
2 改造項(xiàng)目
在分析儀的使用過程中,操作人員反映在線分析儀的結(jié)果有時(shí)出現(xiàn)波動(dòng),而且在生產(chǎn)調(diào)節(jié)時(shí)還出現(xiàn)反應(yīng)滯后的現(xiàn)象,冬天更加明顯,給生產(chǎn)操作帶來困難。通過現(xiàn)象我們進(jìn)行了分析:?jiǎn)栴}出在儀表本身故障或者采樣預(yù)處理部分出現(xiàn)問題。因?yàn)榉治鰞x剛投用幾個(gè)月,本身出現(xiàn)問題的可能性不大,我們將檢查重點(diǎn)放在了采樣預(yù)處理部分,經(jīng)過檢查分析發(fā)現(xiàn)了以下幾種情況影響了分析儀的測(cè)量結(jié)果。
1)樣氣排液受阻,造成測(cè)量結(jié)果有滯后現(xiàn)象。
原設(shè)計(jì)將樣氣排放至火炬系統(tǒng),由于火炬系統(tǒng)壓力不穩(wěn)有時(shí)背壓高,導(dǎo)致樣氣排氣不暢影響了分析結(jié)果。
2)載氣純度原因
載氣的純度不符合要求會(huì)導(dǎo)致色譜柱分離效果下降,造成分析基線產(chǎn)生波動(dòng),從而造成分析值發(fā)生波動(dòng),影響了分析結(jié)果。
3)樣品氣氣化不充分
由于采樣管線長(zhǎng)而且伴熱不良,造成樣品氣沒有充分氣化,影響了分析結(jié)果的穩(wěn)定性,從而出現(xiàn)了波動(dòng)與滯后。
4)采樣器安裝不當(dāng)
采樣器只插在一次取壓閥后的引壓管線中,沒有插進(jìn)測(cè)量管道中,從而造成測(cè)量滯后現(xiàn)象。
3 改造方法
根據(jù)以上原因?qū)Ψ治鰞x預(yù)處理部分進(jìn)行了改造。
1)在火炬系統(tǒng)壓力不穩(wěn)定的情況下,直接將樣氣排入大氣,使分析儀背壓降為零,這樣解決了樣氣受阻排氣不暢造成的分析儀波動(dòng)與滯后的現(xiàn)象。
2)為了防止載氣純度對(duì)分析儀結(jié)果的影響,將載氣純度由99.99%升級(jí)到99.999%排除了由于載氣純度的原因造成的影響。
3)原預(yù)處理箱伴熱采用后背板蒸汽伴熱,冬天蒸汽溫度波動(dòng)大造成氣化減壓閥氣化效果不好影響了分析。由于氣化減壓閥離后背板遠(yuǎn)降低了伴熱效果,當(dāng)采用蒸汽沿著采樣管一起伴熱時(shí)氣化效果明顯提高了,解決了樣品氣氣化不充分引起的波動(dòng)與滯后。
4)將采樣器重新安裝插進(jìn)管道中間,提高了采樣速度,消除了滯后。同時(shí)采樣口采用背向工藝流向方式安裝防止了堵塞現(xiàn)象。
4 改造效果
經(jīng)過采樣預(yù)處理改造后,分析儀運(yùn)轉(zhuǎn)良好,故障率大大降低,解決了滯后與波動(dòng)的問題,滿足了生產(chǎn)的要求,為正常生產(chǎn)提供了可靠的依據(jù)。
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