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應用設計

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伺服氣缸焊接機

伺服氣缸焊接機

一、簡介

  這個設備采用的是垂直的伺服氣缸,進行上下距離的行走定位,在固定的位置進行減速加熱焊接,達到客戶的要求,通過外部加熱點的直接加熱,配上一個鎖模氣缸,防止伺服電動缸因為重量的原因在靜止的狀態(tài)下下滑,伺服定位運行不準。這個主要用在一些汽車元件上的焊接,模具固定好位置,焊接槍根據電動缸往下,到達指定的位置進行發(fā)震,加熱焊接。

二、工作原理

根據客戶的工藝流程和要求,使用配方的保存和下載功能來編寫程序,讓客戶在使用的過程中更加的簡介和方便,保存不同的設定參數,調用更方便。

三、硬件配置

觸摸屏:LEVI-700、PLC:LX3V-3624MT。

四、編程方案介紹  

機器的整體運作大致如下:

1 按下開始開關,壓膜先下降,下降到位之后,電動缸開始根據設置的距離來下降,經過三個過程中停,熱熔,停止,在停止的位置吹氣,在吹氣的同時停止加熱,吹氣結束后電動缸上升會原點,到位后壓膜氣缸在復位到原點開始下一步。

2在機器在運作的過程中,只要按下急停,所有的動作全部停止,急停松開之后先是電動缸復位上升到原點,接著再是壓膜上升。

3手動狀態(tài)下的話,上模的下降和上升都必須在壓膜下限位亮的前提下才可以。

4 手動還有一個復位,這個復位分為兩種情況,一種是上模原點信號亮了,就先下降一點,然后在上升回原點,另外一種就是上模信號沒亮的情況下就直接上升回原點。

5 啟動狀態(tài)下如果上模不在原點是不能啟動的。

五、程序介紹

  如圖:

  1、這是工作畫面,用來顯示機器現(xiàn)在的運行狀態(tài),伺服運行到了什么樣的位置。

2手動畫面: 在這個畫面中進行機器的簡單調試,設備在自動前一些焊接位置參數的自己調整。

3參數畫面焊接時候的一些位置距離參數,動作時間的設置和配方儲存。

 4、PLC 程序部分:

六、總結  

1 此工程使用維控的脈沖指令,速度位置精確,但是同時也會發(fā)現(xiàn)PLSV指令如果啟動速度過快的話,在到了限位之后會有過沖的現(xiàn)象,導致伺服報警。

2脈沖指令在使用到方向的時候,最好先輸出方向在接通指令。

審核編輯(
王靜
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