伺服扭矩與位置混合模式在變壓器磁芯打磨中的應(yīng)用
開發(fā)背景:高頻變壓器中的鐵芯的打磨,因?yàn)樘K、噪音大工作人員不愿從事這項(xiàng)工作,又因?yàn)槿斯ぎa(chǎn)量低、報(bào)廢率高又不得不聘用大量員工從事這項(xiàng)工作,造成了一種需要人有招不到人的局面。所以急需一款機(jī)器來解決這種現(xiàn)狀。
系統(tǒng)結(jié)構(gòu)與配置:為節(jié)約企業(yè)成本,充分利用現(xiàn)有資源,結(jié)合現(xiàn)有的手工操作機(jī)器,增加自動上料系統(tǒng)、搬運(yùn)系統(tǒng)、下料系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的自動打磨。上料系統(tǒng)由一條輸送帶和氣缸組成;搬運(yùn)系統(tǒng)由兩臺伺服馬達(dá)和一直手爪氣缸組成,用于產(chǎn)品的上下、左右搬運(yùn);下料系統(tǒng)由一條輸送帶組成,把產(chǎn)品帶到水池中進(jìn)行沖洗;打磨系統(tǒng)由一臺變頻馬達(dá)帶動磨頭,通過變頻器調(diào)節(jié)馬達(dá)頻率??刂葡到y(tǒng)采用三菱FX3U系列PLC,并配置FX3U-4DA-ADP模擬量輸入輸出模塊,伺服選用臺達(dá)標(biāo)準(zhǔn)泛用型ASDA-B2系列。
工作流程:上料輸送帶把產(chǎn)品輸送到機(jī)器檢測位置,當(dāng)檢測到產(chǎn)品時(shí),入料氣缸動作,把一個(gè)產(chǎn)品切換到機(jī)械手抓取位置,產(chǎn)品到達(dá)抓取位置后,由伺服組成的機(jī)械手進(jìn)行左右、下降、抓取、上升的取料動作,取料結(jié)束后入料氣缸縮回;取料成功后機(jī)械手把產(chǎn)品帶到打磨正上方,然后下降一定距離,到位置后升降伺服切換到扭矩模式,進(jìn)行打磨,打磨的同時(shí)左右伺服緩慢的進(jìn)行小范圍的左右晃動,等打磨結(jié)束后,升降伺服切換到位置模式進(jìn)行上升,上升到一定位置后升降伺服進(jìn)行一個(gè)復(fù)位回原點(diǎn)動作(在扭矩模式進(jìn)行打磨時(shí),機(jī)械手會有所下降,不能確定位置,因成本原因,未配置閉環(huán)系統(tǒng),所以此時(shí)要執(zhí)行一個(gè)回原點(diǎn)動作),結(jié)束后在左右運(yùn)動到下料位置,然后下降、放料、上升、回到取料上方等到取料,進(jìn)行下一周期的工作;放料結(jié)束后啟動下料系統(tǒng),把產(chǎn)品帶到水池中清洗。上述介紹的個(gè)位置、速度、扭力可在觸摸屏上設(shè)置。
上下伺服參數(shù)設(shè)置
左右伺服參數(shù)
觸摸屏設(shè)置畫面
扭力處理部分程序
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