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應(yīng)用設(shè)計(jì)

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西門子6SE70變頻器在鋼廠轉(zhuǎn)爐傾動/氧槍升降控制電機(jī)上的應(yīng)用

西門子6SE70變頻器在鋼廠轉(zhuǎn)爐傾動/氧槍升降控制電機(jī)上的應(yīng)用

2016/5/31 14:24:09

1 引言   淄博宏達(dá)煉鋼公司是一家中小型鋼鐵公司,為擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模,計(jì)劃新增120t轉(zhuǎn)爐一臺。在聽取廠方介紹的早期4臺20t的爐子,用的是直流調(diào)速?,F(xiàn)在不僅維護(hù)費(fèi)用高,而且經(jīng)常出故障。2002年安裝的3臺80t的爐子采用交流變頻調(diào)速,調(diào)速信號來自于主操作臺上的電位器,運(yùn)行時轉(zhuǎn)爐轉(zhuǎn)動快慢難以達(dá)到理想的控制要求,低頻時干擾明顯,而且出現(xiàn)過幾次轉(zhuǎn)爐爐體遛車,鋼水外濺事故。對于煉鋼工藝的特別要求,轉(zhuǎn)爐和氧槍都是重、滿載啟動運(yùn)行,及運(yùn)行平穩(wěn)性、較高的停車定位精確度。此設(shè)計(jì)選用6se70系列的變頻器,通過變頻器內(nèi)部軟件調(diào)試技術(shù)解決速度不穩(wěn)、遛車及提升困難等諸多問題。   選用的西門子變頻器型號為:   轉(zhuǎn)爐傾動控制:由一臺6se7037-0ek60(400kw)的變頻器同時控制4臺55kw并聯(lián)運(yùn)行的電機(jī),   氧槍升降控制:由一臺6se7031-8ef60(90kw)的變頻器控制一臺55kw的電機(jī)系統(tǒng)運(yùn)行控制和連鎖通過上位機(jī)西門子plc來實(shí)現(xiàn)。 2 轉(zhuǎn)爐傾動和氧槍升降的變頻調(diào)速控制系統(tǒng) 2.1 轉(zhuǎn)爐傾動的變頻調(diào)速控制系統(tǒng)   基于鋼廠工藝及廠家考慮成本的要求,傾動的控制采用的是1拖4控制方式(即一臺變頻器拖動四臺電機(jī)并聯(lián)運(yùn)行)。由于廠內(nèi)大批量使用變頻器控制電機(jī),為了消除變頻器運(yùn)行時對電網(wǎng)諧波干擾,又可防止電網(wǎng)突變對變頻器輸入側(cè)的沖擊,同時保護(hù)整流模塊,因此在變頻器輸入側(cè)配有半導(dǎo)體高速熔斷器和輸入電抗器。同時為了更好地抑制變頻器輸出側(cè)對外圍設(shè)備的干擾,提高變頻器的帶載能力,在變頻器的輸出側(cè)配有輸出電抗器。轉(zhuǎn)爐傾動主回路圖如圖1所示。

圖1 轉(zhuǎn)爐傾動主回路圖

2.2 氧槍升降的變頻調(diào)速控制系統(tǒng)   氧槍升降的變頻調(diào)速系統(tǒng),氧槍升降是典型的位能性負(fù)載,按照煉鋼工藝的要求,氧槍在升降過程中要實(shí)現(xiàn)由慢速到快速和由快速到慢速的轉(zhuǎn)換,檢測點(diǎn)不僅多而且定位必須準(zhǔn)確,否則直接影響到煉鋼質(zhì)量和氧槍的損壞。因此氧槍的檢測及定位由脈沖編碼器和plc實(shí)現(xiàn)。一備一用的兩套氧槍系統(tǒng)確保了煉鋼系統(tǒng)的可靠性;當(dāng)一只氧槍發(fā)生故障時,可快速提升此氧槍、橫移至一側(cè),然后將另一只氧槍橫移、對中、下降來替換故障氧槍。   同樣考慮到冶金行業(yè)此設(shè)計(jì)用的是6se70變頻器,在變頻器輸入側(cè)配有半導(dǎo)體高速熔斷器和輸入電抗器,在輸出側(cè)配有輸出電抗器。如圖2所示,主回路完全按照西門子變頻器的標(biāo)準(zhǔn)裝配要求配置。

圖2 氧槍升降主回路圖

3 控制系統(tǒng) 3.1 轉(zhuǎn)爐傾動控制系統(tǒng) (1)三地操作:根據(jù)煉鋼工藝的要求,轉(zhuǎn)爐傾動需三地控制,分別為主控室主操作臺控制、轉(zhuǎn)爐爐前操作臺控制、轉(zhuǎn)爐爐后操作臺控制。   主控室主操作臺控制:在主控室通過主操作臺上的按鈕及操作把手可對轉(zhuǎn)爐進(jìn)行搖爐、加料、出料和氧槍的對中、升降、加氧及其它所有的操作均能在主控室主操作臺上進(jìn)行。   轉(zhuǎn)爐爐前、爐后操作臺控制:主要是在出料出渣及轉(zhuǎn)爐維護(hù)時現(xiàn)場工人使用,由于在主控室只能看到轉(zhuǎn)爐的一個正面,在出料出渣時無法看到出料的多少,這樣只能借助于現(xiàn)場爐前爐后操作臺工人的現(xiàn)場操作。 (2)段速控制:和以往的模擬調(diào)速、端子點(diǎn)動調(diào)速不一樣,克服了頻繁操作,速度不穩(wěn),而且受外界干擾大的缺點(diǎn);通過2個繼電器實(shí)現(xiàn)3個固定速度的選擇。 參數(shù)定義: p580=16 定義變頻器6#端子選擇段速0位 p581=12 定義變頻器4#端子選擇段速1位 即:當(dāng)4#端子為“0”, 6#端子為“0”時,選擇速度p405 當(dāng)4#端子為“0”, 6#端子為“1”時,選擇1段固定速度p406 當(dāng)4#端子為“1”, 6#端子為“0”時,選擇2段固定速度p407 當(dāng)4#端子為“1”, 6#端子為“1”時,選擇3段固定速度p408 p417=1 選擇開關(guān)量連接器的bico參數(shù),從此讀入選擇一固定設(shè)定值的位2 p418=0 選擇開關(guān)量連接器的bico參數(shù),從此讀入選擇一固定設(shè)定值的位3 p405=0 固定速度為0 p406=10 1段固定速度10hz p407=20 2段固定速度20hz p408=30 3段固定速度30hz (3)抱閘使能:在煉鋼過程中,由于工藝需要經(jīng)常頻繁搖爐,再加上自身加爐內(nèi)料重達(dá)200t,是一個大慣量負(fù)載,為確保在任意位置不下滑,且定位準(zhǔn)確,每臺電機(jī)的軸都設(shè)有機(jī)械抱閘。抱閘何時打開、何時關(guān)閉是轉(zhuǎn)爐安全運(yùn)行的前提,若在升速時過早的打開抱閘,轉(zhuǎn)爐將遛車,而且由于爐內(nèi)是液態(tài)鋼水下滑時重心前移,重力矩造成的下滑力加大,下滑加快后果不堪設(shè)想;升速時若打開抱閘過晚,當(dāng)打開抱閘時轉(zhuǎn)爐迅速提速,鋼水前濺也是不允許的。同樣變頻器在減速時關(guān)閉抱閘也有嚴(yán)格的時間限制。抱閘是通過變頻器繼電器輸出實(shí)現(xiàn)的。 參數(shù)定義: p653=275 定義變頻器5#端子選擇抱閘使能 p610 =242 制動閥值參考量取轉(zhuǎn)矩電流 p611=80 抱閘打開條件檢測到電流百分?jǐn)?shù) p609、1=105 變頻器故障抱閘關(guān)閉條件 p609、2=106 變頻器停止 p609、3=601 變頻器正轉(zhuǎn)反轉(zhuǎn)與門 p609、4=0 p443=40 調(diào)速口選擇段速 (4)電壓提升:由于轉(zhuǎn)爐是v/f控制,在低速時電壓也低,由于轉(zhuǎn)矩與電壓的平方成正比,轉(zhuǎn)矩非常小,提升困難,經(jīng)過多次觀察啟動時電流曲線和爐體動向,啟動時加上一個適當(dāng)?shù)奶嵘妷盒Ч容^明顯。 電壓提升參數(shù): p318=1 電壓提升 p325=25 0hz時電壓提升的數(shù)值 p326=10 電壓提升結(jié)束頻率 對于轉(zhuǎn)爐傾動,通過段速控制、抱閘使能、電壓提升三者的配合使用,轉(zhuǎn)爐在啟停運(yùn)行過程中非??煽?。轉(zhuǎn)爐傾動變頻器控制端子圖如圖3所示。

圖3 轉(zhuǎn)爐傾動變頻器控制端子圖

3.2 氧槍升降控制系統(tǒng) (1)主控室主操作臺控制:在主控室通過主操作臺上的按鈕及操作把手可對氧槍進(jìn)行橫移、對中、升降及加氧等操作。 (2)段速控制:同轉(zhuǎn)爐傾動一樣同樣用段速控制,氧槍通過一個繼電器實(shí)現(xiàn)兩個固定速度的選擇。 參數(shù)定義:

p580=16 定義變頻器6#端子選擇段速0位 p581=0 常0選擇段速1位 即:當(dāng)6#端子為“0”,選擇1段固定速度p405 當(dāng)6#端子為“1”,選擇2段固定速度p406 p417=1 選擇開關(guān)量連接器的bico參數(shù),從此讀入選擇一固定設(shè)定值的位2。 p418=0 選擇開關(guān)量連接器的bico參數(shù),從此讀入選擇一固定設(shè)定值的位3。 p405=10 1段固定速度10hz p406=27 1段固定速度27hz p443=40 調(diào)速口選擇段速 (3)抱閘使能:氧槍在對中位停止升降時,為確保在任意位置不下滑,且定位準(zhǔn)確,氧槍電機(jī)的軸加有機(jī)械抱閘,同樣抱閘是通過變頻器繼電器輸出實(shí)現(xiàn)的。 參數(shù)定義: p653=275 定義變頻器5#端子選擇抱閘使能 p610=148 制動閥值參考量取速度/頻率 p611=5.5 抱閘打開條件檢測到速度/頻率的百分?jǐn)?shù) p609、1=105 變頻器故障, 抱閘閉合條件 p609、2=106 變頻器停止 p609、3=601 變頻器正轉(zhuǎn)反轉(zhuǎn)與門 p609、4=0 (4)矢量控制:氧槍升降是典型的位能性負(fù)載,在低速時要求有足夠的提升轉(zhuǎn)矩,因此氧槍控制方式是矢量控制。 (5)靜態(tài)提升:在煉鋼過程中氧槍在對中位停止時,有兩種狀態(tài):一是氧槍長時間停止升降,變頻器停止運(yùn)行;二是氧槍在1~3min內(nèi)可能頻繁升降,變頻器運(yùn)行在待命狀態(tài)(變頻器已啟動但沒升速),此時氧槍的下滑力全靠抱閘來克服,一旦抱閘失靈或誤動抱閘打開,后果可想而知。為確保萬無一失加入靜態(tài)轉(zhuǎn)矩提升,克服氧槍自身的重力矩,這樣在松開抱閘的一瞬間氧槍不下滑。 參數(shù)定義: p100=3 控制方式 p278=110 靜態(tài)提升的百分?jǐn)?shù)(保證靜態(tài)提升電流小于電機(jī)額定電流,則電機(jī)能在溫升允許條件下長期運(yùn)行而不損壞)   對于氧槍升降,如圖4所示,氧槍升降控制是通過段速控制、靜態(tài)提升、抱閘使能、矢量控制四者的配合使用,氧槍也達(dá)到了最佳運(yùn)行狀態(tài)。

4 現(xiàn)場調(diào)試問題與解決   無論是轉(zhuǎn)爐傾動還是氧槍升降,邏輯調(diào)試并不復(fù)雜,只是簡單地啟停、正轉(zhuǎn)、反轉(zhuǎn)和幾個固定速度。但煉鋼作為一個高危行業(yè)。加上主控室主操作臺直接正對轉(zhuǎn)爐,爐前爐后操作臺直接在現(xiàn)場,現(xiàn)場工人較多,因此安全可靠是第一位。

4.1 問題 (1)在變頻器空載調(diào)試時,用變頻器的運(yùn)行輸出去打開抱閘,變頻器遛車很明顯。然后用檢測頻率去打開抱閘,在5hz左右效果仍然不好。因此選擇檢測轉(zhuǎn)矩電流,并將電流提高讓電機(jī)先堵轉(zhuǎn)建立足夠大的電磁轉(zhuǎn)矩再打開抱閘。這樣盡可能保證啟動不遛車。 (2)變頻器初始調(diào)試時,在未加電壓提升時,首先,變頻器時常報(bào)a020,其次,轉(zhuǎn)爐抱閘打開的瞬間轉(zhuǎn)爐先有一點(diǎn)遛車后再慢慢平穩(wěn)運(yùn)行,誤認(rèn)為抱閘打開太早,經(jīng)多次提高抱閘打開的閥值和減少變頻器升速時間,效果還算可以。 (3)問題(1)解決后,現(xiàn)場出現(xiàn)一個新的問題,每次變頻器啟動松開抱閘前,抱閘有兩聲大的響聲后松開,同時電機(jī)的軸快速運(yùn)轉(zhuǎn)。說明抱閘打開又太晚,雖然變頻器的上升時間和抱閘打開有一個時間差,但抱閘打開機(jī)械上要有一個動作時間,若變頻器設(shè)置的上升時間太短,抱閘打開時電機(jī)已轉(zhuǎn)到一個很高的速度,所以出現(xiàn)此現(xiàn)象。對此加大了變頻器的上升時間,調(diào)節(jié)了抱閘打開的閥值,抱閘打開時基本運(yùn)行正常。但新的問題是當(dāng)轉(zhuǎn)爐滿載啟動抱閘打開時,負(fù)載又有遛車跡象,且變頻器時常出現(xiàn)過流封鎖,根據(jù)現(xiàn)象判斷是啟動轉(zhuǎn)矩不夠。同時也說明啟動電流大并不等于啟動轉(zhuǎn)矩大。

4.2 問題的解決   在后來的調(diào)試中加入電壓提升經(jīng)多次試驗(yàn)效果非常明顯,低速時電壓提升增加了提升力矩,所有的問題得到了解決。 5 變頻器的主要調(diào)試參數(shù) (見附表) 

6 結(jié)束語   此轉(zhuǎn)爐于5月15~17日模擬煉鋼一次成功,5月18日投料生產(chǎn)以來一直運(yùn)行良好,在幾次的回訪中客戶反映良好,和以前的幾臺爐子相比使用方便、穩(wěn)定,從沒有像以前的轉(zhuǎn)爐出現(xiàn)過遛車、反映遲鈍的現(xiàn)象。

審核編輯(
王靜
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