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S7-1500在噴涂機器人及懸掛行走機構(gòu)總控系統(tǒng)中的應用

S7-1500在噴涂機器人及懸掛行走機構(gòu)總控系統(tǒng)中的應用

2016/5/26 9:06:31

  本文介紹了西門子S7-1500 PLC在噴涂機器人及懸掛行走機構(gòu)總控系統(tǒng)中的應用;從軟硬件設計方面,并結(jié)合現(xiàn)場調(diào)試實例,敘述了對關鍵功能的成功實現(xiàn)。

一、項目簡介

  近年來,機器人自動化噴涂系統(tǒng)因其具有重復精度高、涂裝質(zhì)量好、可靠性好、適用性強、效率高等眾多優(yōu)點,已廣泛應用于汽車等工業(yè)領域。而目前航空產(chǎn)品制造過程仍舊是勞動密集、工序繁復、工況惡劣、輔以大量工裝夾具并以手工制造為主,自動化生產(chǎn)能力不足。在國家提出十三五規(guī)劃,大力發(fā)展智能制造2025的時代大背景下,中航工業(yè)復合材料制造所高瞻遠矚,率先在噴涂領域采用機器人進行自動化生產(chǎn),加快了企業(yè)生產(chǎn)模式轉(zhuǎn)型升級,提高了裝備先進制造能力。

  本項目采用的是一臺可移動的懸掛式噴涂6軸機器人,它安裝在3自由度直角坐標變位天車上,可以在噴房范圍內(nèi)(噴漆房內(nèi)尺寸:L30m×W9m×6.5m)進行前后、左右、上下及旋轉(zhuǎn)等多個自由度的運動,機器人的手臂上帶有一支噴槍,能實現(xiàn)對大型復合材料工件外表面涂裝涂層的噴涂作業(yè)。

二、懸掛式機器人噴涂系統(tǒng)組成

  懸掛式機器人噴涂系統(tǒng)由總控系統(tǒng)、天車系統(tǒng)(懸掛行走機構(gòu))、機器人系統(tǒng)、智能供漆系統(tǒng)以及視頻監(jiān)控系統(tǒng)組成,系統(tǒng)網(wǎng)絡圖如圖1所示:

圖1機器人噴涂系統(tǒng)網(wǎng)絡圖

天車系統(tǒng)包括:1套縱走機構(gòu)(X軸)、1套橫走機構(gòu)(Y軸)、1套升降機構(gòu)(Z軸)和電氣伺服驅(qū)動系統(tǒng),還有用于維修和檢測的走臺等附屬設施。如圖2所示:

圖2天車和機器人裝置圖

智能供漆系統(tǒng)由虹吸管、隔膜泵、物料罐、過濾器、2KS、調(diào)壓器、空打保護器等組成一套完整的供漆系統(tǒng),是噴涂系統(tǒng)的重要組成部分,其承擔著從原料供應到原料調(diào)節(jié)預混配比等重要的作用,是執(zhí)行機構(gòu)的必要前提。物料包含油漆、固化劑和清洗劑。

項目選用的是史陶比爾(Staubli)TX250系列6軸機器人,也是最新款的機器人。整個機器人系統(tǒng)由3個部件組成,包括控制器CS8C、機械手臂(Arm)以及手動示教盒(Manualcontrolpendant,MCP)。

圖3機器人全貌

三、控制系統(tǒng)架構(gòu)

  此套系統(tǒng)的總控系統(tǒng)控制器采用西門子S7-1500PLC作為主控制器,WinCCProfessionalV13SP1作為上位機操作畫面,TP1200作為操作面板,天車、機器人和供漆系統(tǒng)分別采用S7-1200作為控制器。S7-1500總控系統(tǒng)通過PROFINET總線與噴涂機器人系統(tǒng)、供漆系統(tǒng)和懸掛行走系統(tǒng)通訊,完成系統(tǒng)整體控制,實現(xiàn)對系統(tǒng)運行狀態(tài)的實時監(jiān)控及操作,保證對整個工件的連續(xù)噴涂??刂葡到y(tǒng)架構(gòu)如圖4所示,主控系統(tǒng)硬件設備表單,如下表1所示。

圖4系統(tǒng)硬件配置圖

表1主控系統(tǒng)硬件設備表單

四、控制系統(tǒng)實現(xiàn)的功能

  懸掛式機器人噴涂系統(tǒng)可以實現(xiàn)對天車系統(tǒng)和機器人噴涂系統(tǒng)的單獨進行操作。在現(xiàn)場天車可以通過操作屏TP700進行操作,分別對X、Y和Z軸伺服電機進行上電、零點校準、絕對定位等。

  供漆系統(tǒng)的現(xiàn)場屏TP700可以顯示油漆液位、清洗劑液位、固化劑液位、管路壓力、電磁閥狀態(tài)、流體調(diào)壓器狀態(tài)、2KS系統(tǒng)各種油漆的自動配比情況、氣動泵以及防空打保護器等。

  機器人系統(tǒng)的現(xiàn)場屏TP700顯示X、Y、Z、RX、RY、RZ六軸移動情況?,F(xiàn)場示教盒可對機器人進行離線軌跡規(guī)劃等。

  總控制系統(tǒng)包括現(xiàn)場控制系統(tǒng)和遠程控制系統(tǒng)兩套組成。現(xiàn)場控制系統(tǒng)能通過總線與機器人系統(tǒng)、懸掛行走系統(tǒng)和供漆系統(tǒng)通訊,完成系統(tǒng)整體控制,對整個工件的連續(xù)噴涂;遠程控制系統(tǒng)主要實現(xiàn)對系統(tǒng)運行狀態(tài)的實時監(jiān)控及操作。

  總控制系統(tǒng)能夠?qū)Ψ窒到y(tǒng)進行控制及狀態(tài)顯示。可對供漆系統(tǒng)自動進行換色、加料、清洗等操作??蓪覓煨凶邫C構(gòu)運動過程中產(chǎn)生的誤差進行修正。

五、噴涂工藝流程及控制的技術(shù)要點

  懸掛式機器人噴涂系統(tǒng)噴涂工藝流程如下:

  首先天車系統(tǒng)、供漆系統(tǒng)和噴涂系統(tǒng)準備就緒,工件進入指定位置,并定位→系統(tǒng)檢測工件實際位置→坐標擬合→示教(手動調(diào)試程序)→啟動運行,總控讀取噴漆“工件數(shù)據(jù)”,發(fā)噴涂“軌跡號”和噴涂“配方確認”信號給機器人噴涂系統(tǒng)→機器人噴涂系統(tǒng)讀取噴涂“軌跡號”和顏色“配方號”→機器人噴涂系統(tǒng)確定是當前噴涂配方,則給總控發(fā)出位置1的“噴涂申請”信號→懸掛系統(tǒng)三軸分別到達指定位置1后,發(fā)“天車已到噴涂位置”信號給總控→2KS混合,機器人開始自動噴涂(調(diào)用噴涂程序1)→噴涂工件1號區(qū)域,噴涂完成,機器人回到HOME位后停止,并給總控發(fā)“噴涂完成”信號→總控讀取“噴涂完成”信號,變換工件指針,指向2號區(qū)域工件數(shù)據(jù),發(fā)噴涂“軌跡號”和噴涂“配方確認”信號給機器人噴涂系統(tǒng)→機器人噴涂系統(tǒng)讀取噴涂“軌跡號”和顏色“配方號”→機器人噴涂系統(tǒng)確定是當前噴涂配方,則給總控發(fā)出位置2的“噴涂申請”信號→懸掛系統(tǒng)三軸分別到達指定位置2后,發(fā)“天車已到噴涂位置”信號給總控→2KS混合,機器人開始自動噴涂(調(diào)用噴涂程序2)→噴涂工件2號區(qū)域,噴涂完成后,機器人回到HOME位后停止……

按上述程序分別噴涂工件3號區(qū)域,4號區(qū)域……n號區(qū)域,直至完成工件的全部噴涂任務→機器人回零位(HOME點),天車回到原始位置,工件下線。

圖7噴涂工藝流程圖

  為了完成對整個工件的連續(xù)噴涂,直至天車回到原始位置,總控的S7-1500控制器作為整個系統(tǒng)最為關鍵的核心部件,協(xié)調(diào)控制天車和機器人系統(tǒng)的工作。手動示教調(diào)試機器人程序時,要把工件在每個區(qū)域的天車X、Y、Z坐標值、機器人的軌跡號要手動記錄下來,通過在總控的操作屏TP1200或者在中控的工控機上輸入,存入總控S7-1500PLC的數(shù)據(jù)塊里,系統(tǒng)自動運行時,再自動一步一步按照工藝順序調(diào)用已經(jīng)存入的數(shù)據(jù)。

  由于工件種類多,不同工件劃分的區(qū)域大小是不一樣的,而且每個區(qū)域是多個數(shù)值,存儲數(shù)據(jù)的DB塊是數(shù)據(jù)的嵌套,即為多重數(shù)組,所以DB塊的大小要開辟足夠大,才能滿足生產(chǎn)要求。總控若選擇普通的S7-300/400PLC用STEP7編程方式實現(xiàn)數(shù)據(jù)的存儲和讀取有一定的困難,故選擇S7-1500PLC采用TIA博途的SCL編程方式實現(xiàn)此功能,更加方便和容易。下面介紹實現(xiàn)過程。

  工件工藝數(shù)據(jù)表的建立過程:

⑴.在TIA博途V13SP1編程軟件下,添加一個新的“PLCdatatypes”(相當于Step7里建立的用戶自定義DB塊),命名為“工件配方”,在里面添加“天車X坐標”(定義為整數(shù)數(shù)據(jù)類型)、“天車Y坐標”(定義為整數(shù)數(shù)據(jù)類型)、“天車Z坐標”(定義為整數(shù)數(shù)據(jù)類型)和“機器人軌跡號”(定義為字節(jié)數(shù)據(jù)類型),外加兩個備用數(shù)據(jù),防止以后客戶提出增加新功能時用,“油漆配方號”(定義為Word數(shù)據(jù)類型)和“油漆流量”(定義為整數(shù)數(shù)據(jù)類型),現(xiàn)在這兩個數(shù)據(jù)是在畫面上直接輸入,供漆系統(tǒng)直接接收的。

圖8“工件配方”數(shù)據(jù)組

⑵在博途的程序文件下添加全局類型的DB塊,數(shù)據(jù)號為8,名稱為“工件工藝表1”,打開該數(shù)據(jù)塊,在里面添加名稱為“工件數(shù)據(jù)”,數(shù)據(jù)類型是以上面建立的數(shù)組“工件配方”的為類型,范圍是1到200的數(shù)組,如圖9所示,數(shù)據(jù)組展開后如圖10所示。并且把“Retain”掉電保持的選項勾選上。

圖9“工件工藝表1”數(shù)據(jù)組建立

 

圖10“工件工藝表1”數(shù)據(jù)組展開

⑶實際示教填表SCL程序的編寫:在博途的程序文件下添加函數(shù)功能塊FB63,定義輸入輸出接口,X軸位置、Y軸位置、Z軸位置、機器人路徑號、油漆編號、最大工件號及HMI存數(shù)確認、計數(shù)指針等參數(shù)。接口參數(shù)如圖11所示:

FB63主要程序編寫如下:

IF#HMI確認脈沖=1AND#計數(shù)指針<=#最大工件號then< p="">

//從觸摸屏即子程序的IN口輸入數(shù)值放到DB工藝工件表中

“工件工藝表1”.工件數(shù)據(jù)[#計數(shù)指針].天車X坐標:=#X軸位置;

“工件工藝表1”.工件數(shù)據(jù)[#計數(shù)指針].天車Y坐標:=#Y軸位置;

“工件工藝表1”.工件數(shù)據(jù)[#計數(shù)指針].天車Z坐標:=#Z軸位置;

“工件工藝表1”.工件數(shù)據(jù)[#計數(shù)指針].機器人軌跡號:=#機器人路徑號;

“工件工藝表1”.工件數(shù)據(jù)[#計數(shù)指針].油漆配方號:=#油漆編號;

#計數(shù)指針:=計數(shù)指針+1;

//每次輸入完一個數(shù)組后,指針加1,指向下一個位置

END_IF;

圖11實際示教填數(shù)接口參數(shù)

下面是其中一個大機翼示教的數(shù)據(jù)表,17個定點噴涂,才能完成整個零件的噴涂。

序號X軸坐標值Y軸坐標值Z軸坐標值機器人軌跡號

注:X/Y/Z的單位是mm

表2大機翼示教數(shù)據(jù)表

自動時多重數(shù)組的讀取過程

  這個過程比較復雜,涉及到把存儲在“工件工藝表1”數(shù)組DB8里的每一組數(shù)據(jù)讀出來,然后把X軸位置、Y軸位置和Z軸位置通過PROFINET通訊傳給天車系統(tǒng)的S7-1200PLC,把機器人軌跡號通過PROFINET通訊傳給機器人系統(tǒng)的S7-1200PLC。根據(jù)懸掛式機器人噴涂系統(tǒng)噴涂工藝流程順序執(zhí)行。

  自動讀取工件工藝表SCL程序的編寫:在博途的程序文件下添函數(shù)功能塊FB91,定義輸入輸出接口。接口參數(shù)如圖12所示:

圖12自動讀取工件工藝表接口參數(shù)

FB91部分程序編寫如下:

IF#啟動信號脈沖=1AND首步驟=0THEN

#o天車X坐標:=“工件工藝表1”.工件數(shù)據(jù)[#i指定開始步驟].天車X坐標;

#o天車Y坐標:=“工件工藝表1”.工件數(shù)據(jù)[#i指定開始步驟].天車Y坐標;

#o天車Z坐標:=“工件工藝表1”.工件數(shù)據(jù)[#i指定開始步驟].天車Z坐標;

#o機器人軌跡號:=“工件工藝表1”.工件數(shù)據(jù)[#i指定開始步驟].機器人軌跡號;

#o油漆配方號:=“工件工藝表1”.工件數(shù)據(jù)[#i指定開始步驟].油漆配方號;

#i指定開始步驟:=1;

#計數(shù)指針:=#i指定開始步驟;

#o查表完成天車回原點:=0;

END_IF;

六、結(jié)束語

  本次項目使用西門子S7-1500PLC與TIA博途軟件,S7-SCL語言在編程過程中得到大量的應用,相對于西門子PLC的其它類型編程語言而言,SCL在多重數(shù)組數(shù)據(jù)處理中優(yōu)勢明顯,要求循環(huán)使用的控制任務更方便,不僅程序量小,而且不易出錯,調(diào)試周期大大縮短,總體來說,采用S7-1500系列PLC在項目開發(fā)進程中,縮短了設計和調(diào)試周期,改進了設備調(diào)試的方法和效率,是工業(yè)裝備研發(fā)制造的一大利器。

本系統(tǒng)自投運以來,設備運行狀況良好,控制可靠穩(wěn)定,縮短噴涂作業(yè)周期長,提高生產(chǎn)效率,使工件的涂層厚度和均勻度都達到了理想的效果,極大地降低了工人的勞動強度和改善工作環(huán)境,得到了復材領導及一線員工的認可。實現(xiàn)飛機制造從傳統(tǒng)的手工噴涂作業(yè)向高效、智能、精確的自動化噴涂作業(yè)的跨越,滿足飛機整機性能指標,提高產(chǎn)品質(zhì)量,增強新一代飛機快速研制生產(chǎn)能力,提高航空工業(yè)核心競爭力。

七、參考文獻

[1]《TIA博途軟件-STEP7V11編程指南》

[2]《飛機整機自動噴涂系統(tǒng)初探》

[3]《飛機表面自動噴涂機器人系統(tǒng)與噴涂作業(yè)規(guī)劃》

[4]《飛機尾翼自動噴涂系統(tǒng)》

[5]《智能化噴涂機器人的研究現(xiàn)狀及進展》

[6]《航空航天制造領域工業(yè)機器人發(fā)展趨勢》

審核編輯(
王靜
)
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