- 關(guān)鍵詞: 凝汽器 在線清洗機(jī)器人
- 摘要:凝汽器運行一定的時間后,會停機(jī)采用高壓水對冷卻管內(nèi)部清洗,水射流進(jìn)入冷卻管內(nèi)清洗依然是凝汽器深度清洗的最有效的方法。采用自動化裝置將水射流清洗應(yīng)用到凝汽器上,實現(xiàn)在線清洗。實驗數(shù)據(jù)表明,根據(jù)不同的水質(zhì)環(huán)境定期清洗,端差相對于未清洗的工況,可以降低2℃以上,對節(jié)能減排具有極大的效益。
1 前言
凝汽器是汽輪發(fā)電機(jī)組的關(guān)鍵設(shè)備之一,用于冷卻汽輪機(jī)排出的乏汽,從而達(dá)到降低出口壓力,提高汽輪發(fā)電機(jī)組循環(huán)效率的目的。影響凝汽器冷卻效率的關(guān)鍵因素是其冷卻管的換熱效率。凝汽器的循環(huán)冷卻水采用自然水,根據(jù)水質(zhì)不同,會出現(xiàn)污泥垢和鈣鎂鹽等類型結(jié)垢。凝汽器的污垢熱阻中,微生物的影響很大,特別是夏天,負(fù)荷高、冷卻水溫度高,污垢影響更大【1】。結(jié)垢導(dǎo)致凝汽器冷卻水管換熱效率降低,從而降低汽輪機(jī)的運轉(zhuǎn)效率。對于長期結(jié)垢,還會加速冷卻管的腐蝕,可能造成事故。保持凝汽器冷卻管清潔度,對于降低能耗,保障生產(chǎn)安全,提高設(shè)備使用壽命,都有著重要的意義。
2 研究背景
凝汽器清洗有多種方法,目前常用的有膠球清洗和離線人工清洗。膠球清洗是利用水流作用使膠球通過冷卻管時帶走管壁的污垢。但是膠球清洗存在回收率低、易堵塞冷卻管、不能完全清除由化學(xué)反應(yīng)而形成的析晶污垢等缺點。同時膠球清洗系統(tǒng)必須根據(jù)凝汽器系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)、運行工況及結(jié)垢特點配置膠球,對膠球(直徑、硬度、材料等)要求高,通常難以正確選擇,從而影響清洗效果,至今不能達(dá)到理想的清洗效果【2】。
人工清洗采用高壓水管伸入冷卻管內(nèi)部進(jìn)行清洗,清洗有針對性,但是由于冷卻管數(shù)量多、長度長、勞動強度大、工人工作環(huán)境惡劣,而且需要機(jī)組停機(jī)或降負(fù)荷運行,難以滿足大規(guī)模生產(chǎn)的需要以及安全生產(chǎn)要求,而且難以長期保持清洗效果。
圖1 凝汽器清洗機(jī)器人
圖1展示了凝汽器在線清洗機(jī)器人,采用水射流清洗的原理、以機(jī)械臂定位、絞盤收放清洗軟管、高壓水泵提供清洗射流的方式,模擬人工清洗過程。操作員通過控制系統(tǒng)發(fā)出指令,機(jī)械臂帶動噴頭夾具對準(zhǔn)需要清洗的冷卻管,高壓水泵接受指令開始工作,絞盤開始放管,噴頭在高壓水的反沖力下前行并實現(xiàn)清洗。水射流式凝汽器在線清洗機(jī)器人將人工清洗與在線清洗的優(yōu)點結(jié)合起來,可以時刻保持凝汽器冷卻管的清潔,對于節(jié)能減排,降低能耗具有重大的意義。
3 理論依據(jù)
凝汽器清洗機(jī)器人是通過高壓水射流的作用,將凝汽器冷卻管內(nèi)部的結(jié)垢去除,提高冷卻管的熱導(dǎo)率,降低汽輪機(jī)的排氣壓力和排氣溫度,提高循環(huán)效率。其理論依據(jù)主要分為兩部分,水射流清洗和節(jié)煤效率的計算。
3.1 水射流清洗
機(jī)器人用高壓水進(jìn)行沖洗時,高壓水既有清洗作用,同時,還提供噴頭向前運動的推進(jìn)力。機(jī)器人清洗與離線人工清理原理相同,都是采用水射流對冷卻管內(nèi)壁進(jìn)行沖洗。水射流方向與管壁方向呈一定的夾角,射流的沖擊切削作用使得管壁的污垢脫落,被冷卻水流帶走【3】。
清洗機(jī)器人使用的高壓水管的內(nèi)徑遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于噴孔直徑,冷卻水壓力遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于清洗水壓力。設(shè)清洗水壓力為P,噴孔出口速度為v,可以得到下式【4】:
v=44.7√P (1)
泵的出口壓力為20MPa,經(jīng)實測,流量為Q=20L/min,噴孔總面積為A=2.356mm^2,可以得到水流速度為:
v=Q/A=(20×〖10〗^6)/(2.356×1000×60)=141.5m/s (2)
由(1)式經(jīng)過變換??梢缘玫絿婎^實際出口壓力為:
P= v^2/1998.1=〖141.5〗^2/1998.1=10MPa (3)
通過實驗驗證,這個射流沖擊力適合清除污垢,而不會傷害到凝汽器冷卻管。
3.2 節(jié)煤效率計算【5】
清洗冷卻管,提高循環(huán)效率的主要原理是:通過清洗可以提高冷卻管的清潔系數(shù),從而可以提高凝汽器的傳熱系數(shù)。在凝汽器冷卻水流量、熱負(fù)荷不變的情況下,傳熱系數(shù)的提高會降低傳熱端差,從而降低汽輪機(jī)的排氣溫度和排氣壓力,提高汽輪機(jī)的循環(huán)效率。
冷卻水溫升的計算式為:
Δt=(h_c-h_wc)/(C_w m) (4)
式中:
h_c,h_wc—凝汽器中的蒸汽比焓和凝結(jié)水比焓,kJ/kg;
C_w—水的比熱,kJ/kg;
m—循環(huán)倍率,冷卻水流量與進(jìn)入凝汽器的當(dāng)量蒸汽量的比值。
在凝汽器冷卻水流量、熱負(fù)荷不變(m不變)的情況下,同時對于高真空下的凝汽器來說,比焓差h_c-h_wc變動范圍很小。而C_w是常數(shù),由式(4),冷卻水溫升不變。
凝汽器冷卻部分的傳熱面積A為凝汽器冷卻管管壁的面積,總體傳熱系數(shù)K與清潔系數(shù)ξ成正比。凝汽器清潔系數(shù)設(shè)計值一般為0.85~0.9,正常使用情況下凝汽器的清潔系數(shù)為0.6~0.7左右。傳熱端差計算公式為:
δt=Δt/(e^(KA/(C_w D_w ))-1) (5)
式中:
D_w—冷卻水流量,kg/s;
由式(5)可知,通過清洗冷卻管,提高凝汽器清潔系數(shù),總體傳熱系數(shù)K提高,在冷卻水溫升不變時,端差δt下降。
排汽溫度(飽和溫度)可以根據(jù)式(6)進(jìn)行計算:
t_s=t_w1+?t+δt (6)
式中:
t_s-飽和溫度;
t_w1-冷卻水進(jìn)口溫度。
根據(jù)式(4)、(5)、(6)可以看出,在凝汽器冷卻水入口溫度、流量、熱負(fù)荷不變的情況下,清潔系數(shù)ξ提高,使得端差降低,排氣溫度降低。
可以通過汽輪機(jī)排氣溫度t_s對真空度的影響來判斷清洗前后真空度的變化。凝汽器壓力P_k (kPa)與排氣溫度關(guān)系的經(jīng)驗公式為:
P_k=((t_s+100)/78.82)^7.46×0.1 (7)
排汽溫度每下降1℃,凝汽器壓力下降0.3~0.5kPa。根據(jù)經(jīng)驗數(shù)據(jù),對于超臨界機(jī)組,凝汽器壓力每改變1kPa,汽輪機(jī)功率平均改變1%~2%【6】【7】,即降低煤耗1%~2%。實際數(shù)據(jù)可以根據(jù)汽輪機(jī)背壓對機(jī)組功率的影響(汽輪機(jī)功率背壓特性曲線)來計算。
4 應(yīng)用效果
機(jī)器人在某電廠300MW汽輪機(jī)凝汽器上進(jìn)行了安裝使用。該機(jī)組配置兩個雙流程、不銹鋼管表面式凝汽器,具體設(shè)計參數(shù)如下:
表1凝汽器參數(shù)
型號 | 冷卻水入口溫度 | 冷卻水流量 | 凝汽器背壓 | 冷卻面積 | 冷卻管總數(shù) |
N-17400-4 | 20℃ | 32845t/h | 5.4kPa | 17400m2 | 20792根 |
在2014年10月小修期間在乙側(cè)凝汽器上下水室共安裝2套凝汽器清洗機(jī)器人,甲側(cè)凝汽器未安裝凝汽器清洗機(jī)器人,于10月下旬投入運行。目前該機(jī)組凝汽器清洗機(jī)器人每月運行兩次,上下水室兩套系統(tǒng)同時運行,每次運行沖洗時間70小時左右。在相同工況下可以對比甲、乙兩側(cè)凝汽器的傳熱效果,表2是甲乙兩側(cè)凝汽器的數(shù)據(jù)對比。由于凝汽器結(jié)構(gòu)的影響,下水室中心有一根直徑約400mm抽真空管,直接影響到機(jī)械臂在水室內(nèi)部的運動范圍,實際下水室清洗覆蓋率為70%,乙側(cè)上下水室總的清洗覆蓋率為85%。
表2 凝汽器清洗效果對比
時間 | 負(fù)荷 (MW) | 甲側(cè)凝汽器(未清洗) | 乙側(cè)凝汽器(清洗) | ||||||||
排氣溫度 ℃ | 冷卻水進(jìn)水溫度℃ | 冷卻水出水溫度℃ | 冷卻水溫升℃ | 端差℃ | 排氣溫度℃ | 冷卻水進(jìn)水溫度℃ | 冷卻水出水溫度℃ | 冷卻水溫升℃ | 端差℃ | ||
2014年 12月16日 | 282.35 | 35.42 | 8.53 | 25.08 | 16.55 | 10.34 | 34.71 | 7.98 | 25.97 | 17.99 | 8.74 |
2015年 01月14日 | 263.51 | 34.23 | 9.41 | 24.55 | 15.14 | 9.68 | 33.59 | 8.63 | 25.05 | 16.42 | 8.54 |
由表2可以看出,清洗后由于乙側(cè)凝汽器清潔度提高,使乙側(cè)冷卻水溫升比甲側(cè)高了1.44℃、1.28℃。。乙側(cè)冷卻水溫升比甲側(cè)約高10.8%,乙側(cè)清洗后熱負(fù)荷提高了10.8%。另外,乙側(cè)清洗后端差始終低于甲側(cè)。由于乙側(cè)熱負(fù)荷高,其排汽溫度(真空)下降不明顯??梢?,根據(jù)凝汽器使用工況,安排合理的清洗周期,可以長期保持凝汽器清潔度。
為明確清洗效果,表3將同期使用膠球進(jìn)行清洗的效果與凝汽器清洗機(jī)器人的清洗效果進(jìn)行了比較。數(shù)據(jù)采用了平均數(shù),膠球清洗數(shù)據(jù)是2013年12月平均數(shù),清洗機(jī)器人清洗數(shù)據(jù)是2014年12月的平均數(shù)。兩月冷卻水溫度相近、溫升相近、負(fù)荷也相近,具有可比性。
表3 清洗機(jī)器人清洗與膠球清洗數(shù)據(jù)比較
時間 | 負(fù)荷 (MW) | 甲側(cè)進(jìn)水溫度℃ | 乙側(cè)進(jìn)水溫度℃ | 甲側(cè)出水溫度℃ | 乙側(cè)出水溫度℃ | 冷卻水溫升℃ | 甲側(cè)排氣溫度℃ | 乙側(cè)排氣溫度℃ | 端差℃ | 真空甲側(cè)(kPa) | 真空乙側(cè)(kPa) |
2013年12月 | 256.8 | 8.5 | 8.1 | 23.2 | 23.8 | 15.3 | 34.38 | 33.89 | 10.64 | -97.31 | -97.52 |
2014年12月 | 242.8 | 7.9 | 7.5 | 23.5 | 23.3 | 15.8 | 32.46 | 31.90 | 8.78 | -98.05 | -98.42 |
從表3可以發(fā)現(xiàn),使用凝汽器在線清洗機(jī)器人之后,同種工況下端差下降將近1.86℃。端差(飽和溫度)每下降1℃,凝汽器壓力下降0.3~0.5kPa。排汽壓力影響按照0.35kPa/℃,汽輪機(jī)節(jié)能效率按照排汽壓力每下降1kPa,節(jié)能1.0%計算。機(jī)組煤耗為320g/kW?h,可降低煤耗2.08g/kW?h。全年運行5000h,節(jié)煤為:
300000×5000×2.08/1000000=3120(t) (8)
按照每噸煤600元計算,只裝一側(cè)經(jīng)濟(jì)效益187.2萬元。如果兩側(cè)都裝,節(jié)煤效果將更為可觀。
5 結(jié)論
凝汽器在線清洗機(jī)器人將自動化技術(shù)與水射流清洗技術(shù)結(jié)合起來,充分利用兩種技術(shù)的優(yōu)點,既可以實現(xiàn)傳統(tǒng)人工清洗的清潔度,又可以實現(xiàn)一般在線清洗的便捷性??梢栽诤艽蟪潭壬咸岣咂啓C(jī)的循環(huán)效率,是一種很有效的機(jī)組冷端節(jié)能措施,具有極為可觀的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。
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