艾默生TD3300變頻器在表面處理生產(chǎn)線中的應用
1 引言 表面處理生產(chǎn)線是對布匹、廣告紙等材料表面涂一層特殊的化學材料的過程,是個張力控制過程。本方案采用速度模式下的張力閉環(huán)控制,為矢量變頻器普通速度模式下作pid閉環(huán)控制,頻率指令由pid輸出調(diào)節(jié)量和同步匹配指令疊加構成,在此方案中,避免了因轉矩變化范圍過大而無法控制的局面,同時,由于頻率指令由同步匹配指令和pid調(diào)節(jié)輸出疊加,可以減少pid的調(diào)節(jié)量。實踐證明,本方案是成功的。
2 初始方案介紹 表面處理生產(chǎn)線是對布匹、廣告紙等材料表面涂一層特殊的化學材料的過程,整條生產(chǎn)線使用的都是艾默生的td3000系列變頻器,在生產(chǎn)線的最后環(huán)節(jié)收卷-,使用的是艾默生td3300變頻器。生產(chǎn)線的后半段環(huán)節(jié)工藝圖(牽引三和收卷一、二)如圖1所示。
圖1 表面處理生產(chǎn)線示意圖
(1)牽引三的變頻器為td3000 5.5kw,控制4kw電機,減速比為35,牽引輥為300mm; (2)收卷一、二為td3300 11kw變頻器,控制11kw電機,電機額定轉矩為70n.m,ie=24.8a,兩臺收卷電機輪流工作。 (3)收卷條件 卷徑變化范圍:216~1500mm; 張力變化:200n~1800n; 減速比:43。 按照以上要求,計算出收卷時需要最小轉矩為: tmin =dmin×fmin/(i×1000) =216×200÷43÷1000=1 變頻器輸出轉矩為:1/70=1.45% 最大時變頻器輸出轉矩與額定轉矩之比為: tmax=dmax×fmax/i/tn=89.7%; 按照計算出來的轉矩變化,范圍大,而且在最小轉矩時,所需轉矩太小,而td3300變頻器,作開環(huán)張力控制時,實際上是轉矩控制,轉矩控制的精度比矢量變頻器的速度控制要低得多,對變頻器要求轉矩最小輸出達到10%以上,而且要求tmax/tmin最好小于7,從這一方面考慮,使用開環(huán)張力控制很難實現(xiàn)這種工況下的控制。綜合分析現(xiàn)場的工況,因無法實現(xiàn)轉矩控制,由于還裝有一個張力傳感器,可以考慮作速度模式下的張力閉環(huán)控制。 3 方案修改
(1)修改后的方案圖 修改后的方案如圖2所示。
圖2 修改后的方案
速度模式下的張力閉環(huán)控制,為矢量變頻器普通速度模式下作pid閉環(huán)控制,頻率指令由pid輸出調(diào)節(jié)量和同步匹配指令疊加構成,在此方案中,避免了因轉矩變化范圍過大而無法控制的局面,同時,由于頻率指令由同步匹配指令和pid調(diào)節(jié)輸出疊加,可以減少pid的調(diào)節(jié)量。 (2)同步匹配頻率指令的計算方程式 f=(v×p×i)/(d×π) v —材料線速度; p —電機極對數(shù); i —機械傳動比; d —卷筒的卷徑。 (3)變頻器的運行頻率 f1=f+δf δf—pid調(diào)節(jié)輸出量。 (4)卷徑計算:厚度積分法 根據(jù)材料的厚度按照卷筒旋轉的圈數(shù)進行卷徑累加(收卷)或遞減(放卷),因每層只有一圈,設定每層圈數(shù)為1,計圈的方法通過編碼器(pg)獲得,材料變化時,通過總線通訊由觸摸屏直接修改材料厚度參數(shù)。 (5)線速度信號 通過前級牽引艾默生td3000變頻器的ao1模擬端子輸出信號給艾默生td3300變頻器的ai2模擬輸入端子,調(diào)整ao1的增益和零偏,保證模擬量和線速度的對應關系。 4 調(diào)試過程 按照系統(tǒng)設計接線完畢后,開始調(diào)試過程。
(1)張力反饋裝置的調(diào)整 測試張力傳感器的曲線,在調(diào)整之前,其傳感器的輸出范圍0~2v,對應張力為0~2000n,考慮到其變化范圍太小,不好控制,聯(lián)系三菱公司的技術人員對傳感器做了一定的調(diào)整。主要是擴大輸出范圍為0~10v對應0~2000n。 (2)速度信號一致性的調(diào)整 計算最大線速度: lmax =n×d×π/(i×60) =1470×0.3×3.14/(35×60)=40m/s 艾默生td3300變頻器設置: fc.03=40 m/s 最大線速度 艾默生td3000變頻器設置: f6.08=0 運行頻率輸出; f6.10=-1.00% ao1零偏; f6.11=1.1 ao1增益。 適當調(diào)整艾默生td3000變頻器的ao1輸出零偏和增益,保證艾默生td3000變頻器運行在50hz時,其ao1端子輸出為20ma,通過艾默生td3300變頻器ai2顯示為10v,在零頻運行時,艾默生td3300顯示0v。由于考慮到系統(tǒng)需要進行點動控制(此時td3000不運行,只運行收卷變頻器),設置ao1輸出偏移-1.0%,使得在牽引三不運行的情況下,能保證收卷有較小的線速度輸入,在全線啟動前進行點動控制,將多余的布先卷起來。
(3)電機參數(shù)的自學習 系統(tǒng)中牽引、收卷變頻器都為高性能的矢量控制變頻器,為保證系統(tǒng)的控制精度和性能,在正常使用之前,要求要進行電機參數(shù)的自辨識,在做參數(shù)自辨識時,將電機所帶的減速箱脫離。自辨識前電機參數(shù)設定如表1所示。
在設定完電機參數(shù)后,設定f1.09=1,f1.10=1進行調(diào)諧,調(diào)諧結果如表2所示。
f1.16/f1.03=35.8%,在范圍30%~50%以內(nèi),調(diào)諧結果正常。
(4)其他參數(shù)的設定 根據(jù)系統(tǒng)的方案,設定的參數(shù)如表(3~6)所示?;緟?shù)設定如表3所示。
設置加減速時間為1s,保證收卷變頻器能夠快速響應,及時跟蹤牽引變頻器的輸出。同時,設置牽引艾默生td3000變頻器的加減速時間為120s,使其變化比較緩慢,保證系統(tǒng)在加減速過程中的穩(wěn)定性。張力控制參數(shù)設定如表4所示。
變頻器工作在速度模式下的張力閉環(huán)控制,張力設定通過參數(shù)數(shù)字設定,也可以通過總線通訊由觸摸屏直接修改此參數(shù)值。卷徑來源采用厚度積分法,材料厚度為0.18mm,在后期根據(jù)材料的變化,再通過觸摸屏修改此參數(shù)。過程pid控制參數(shù)如表5所示。
通訊參數(shù)如表6所示
整個系統(tǒng)通過總線通訊控制,變頻器的起停信號、收卷之前的變頻器的頻率給定都由觸摸屏設定,ppo模式選擇為3。
(5)系統(tǒng)調(diào)試 在調(diào)試過程中,主要出現(xiàn)了兩個問題,困擾了很長時間: ● 設置參數(shù)后,在運行過程中,每隔一段時間(大約3min)就出現(xiàn)一次很大的波動,張力值設定由穩(wěn)定的4v跳到在0v~10v之間波動。首先懷疑的是pi參數(shù)沒有調(diào)整好,反復地修改兩組pi參數(shù),包括采樣時間ti、偏差極限,效果都不明顯,無法解決問題。接下來懷疑設備的機械問題,和信遠的朱工一起檢查設備的機械情況,看是否有機械上面的原因,導致運行過程中出現(xiàn)周期性的波動,結果也是一無所獲。后直接將采樣時間設定為0,再次運行時,周期性的波動完全消除,觀察了30min,系統(tǒng)都能穩(wěn)定運行,證實此問題已經(jīng)解決。設置為0代表的是實時采樣,系統(tǒng)響應的速度更快。 ● 在低速運行正常后,一到大卷徑高速階段,就出現(xiàn)了收卷跟不上牽引的情況,導致材料松下來。出現(xiàn)這一情況時,重點檢查了張力反饋、收卷變頻器的參數(shù)設定,發(fā)現(xiàn)轉矩限定設置為8%了,將此參數(shù)改為100%后正常。轉矩限定設定為10%,那么在變頻器運行到大卷徑高速段后,出現(xiàn)變頻器輸出轉矩到達限定值,無法滿足負載轉矩的需求,因而出現(xiàn)轉速跟蹤不上。而設定這一參數(shù)的原因是在開始試機時,為防止將布匹拉斷,而實際的輸出轉矩基本在5%以下,因而設定轉矩限定為10
5 結束語 通過這一次的td3300調(diào)試,對艾默生td3300變頻器各種控制的原理和調(diào)試方法有了一個深刻的認識,對自己技術水平的提高起了很大的作用,同樣也對今后的調(diào)試工作有一個很好的指導作用。本方案在實際應用中取得了成功,為類似過程控制提供有益的經(jīng)驗。
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