美國智能維護中心- 豐田汽車制造公司(TMMK,肯塔基州)機器人診斷及預(yù)測案例
(a) 項目背景
工業(yè)機器人是汽車制造業(yè)的重要組成部分。它們能夠進行一些高強度,柔韌性和工藝可重復(fù)性的工作,如材料處理,焊接,涂裝等。在一個北美汽車公司的一個初步數(shù)據(jù)挖掘進行研究中,人們發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)線上機器人的失效會進一步導(dǎo)致大多數(shù)設(shè)備停機。因此,對機器人進行診斷和預(yù)測從而提高設(shè)備的生產(chǎn)力和效率是非常必要的。對機器人的診斷和預(yù)測是指能夠預(yù)測和檢測機器人或任何其組件是否實效,而且在存在多個故障模式的情況下能夠區(qū)分故障類型。
機器人診斷預(yù)測的目標(biāo)是在故障真正發(fā)生之前能夠檢測到即將發(fā)生的組件故障的癥狀并預(yù)測對其進行維護的時間。隨著智能維護技術(shù)的利用,其目標(biāo)是利用預(yù)測和診斷工具能夠評估機器人和其重要組成部件的整體狀況。
(b) 項目時間 2007年8月至2007年12月
(c) 項目目標(biāo) TMMK項目的總體目標(biāo)是開發(fā)能夠提供對工業(yè)機器人進行性能評估的診斷預(yù)測系統(tǒng),從目標(biāo)系統(tǒng)收集的健康信息將被提供給維修人員使其可以在不影響實際生產(chǎn)進度的情況下計劃機器人維修。
具體的目標(biāo)首先是開發(fā)基于部件的狀態(tài)監(jiān)控,如大部分機器人的H -鏈接軸承。從而提交一個證明使用IMS的工具和離線數(shù)據(jù)可以診斷軸承故障的程序。
(d) 技術(shù)方法總結(jié) 在TMMK維修人員的幫助下,確定哪些部件是關(guān)鍵部件的任務(wù)已經(jīng)完成。在首次監(jiān)測任務(wù)中被選定的是川崎機器人的H -鏈接軸承,因為他們會隨時實效而且頻率非常高,因此,它們對工廠停機有很大的影響。
振動信號分析中軸承的診斷預(yù)測已經(jīng)相對成熟。然而,對于由許多不同的組件結(jié)構(gòu)組成機器人,使用標(biāo)準(zhǔn)或傳統(tǒng)的軸承監(jiān)測技術(shù)是不夠的。簡而言之,可以對機床主軸軸承的信號進行預(yù)處理,同時分析機器人軸承振動信號,最后,利用Watchdog Agent?中的不同模塊提取不同的特征進行故障診斷及預(yù)測。
(e) 項目結(jié)果
項目的初始階段的交付是一個用IMS工具來診斷軸承故障的示范。以下是豐田H - 鏈接軸承健康監(jiān)測的VI截圖: (A)數(shù)據(jù)分析(時-頻域)
(B)健康評估(健康系數(shù)曲線) 健康系數(shù)的區(qū)間從0到1,低值表示部件已失效或損壞的情況,會導(dǎo)致潛在的停機操作,高值表示部件運行狀態(tài)良好。
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