85年產(chǎn)意大利TMT公司PF2000型罐蒸機的改造
引言:
當今,科學技術(shù)正以史無前例的速度向前飛躍,無論機械或設(shè)備都在迅速地采用自動化技術(shù)??删幊坛绦蚩刂破鳎≒rogrammable Logic Controller,簡稱PLC)是計算機技術(shù)與繼電器邏輯控制技術(shù)相結(jié)合的一種新型控制器。PLC使用了一系列硬件和軟件抗干擾措施,具有很強的抗干擾能力,可以直接用于具有強烈干擾的工業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)場。PLC技術(shù)一經(jīng)出現(xiàn),立即引起了全世界的廣泛關(guān)注,隨著PLC技術(shù)的日益成熟,越來越多的應(yīng)用到了機械制造領(lǐng)域。本機選用的是MITSUBISHI公司的FX2N系列PLC,F(xiàn)X2N是FX系列PLC中功能較強、速度較快的微型PLC。它的基本指令執(zhí)行時間高達0.08us,存儲程序可達8K步,有很強的數(shù)學指令集,有多種特殊功能模塊和功能擴展板,支持最大256個I/O點。FX2N價格相對較低,性價比較高,得到了廣泛的應(yīng)用。
1.改造背景
國內(nèi)有大量20年前從歐洲進口的罐蒸機,由于使用年頭較長,很多機器都出現(xiàn)了一些問題而不能使用,機器不能運行基本上都是由用于核心控制的電路板損壞造成的,對于這些老式電路板的使用,現(xiàn)在很少有人精通,修理、改造風險很大。進行升級改造的罐蒸機是意大利TMT公司85年生產(chǎn)的PF2000型罐蒸機。85年投入使用,由于電氣老化2000年左右邏輯控制部分出現(xiàn)嚴重損壞,原邏輯控制電路板無法修復(fù)使用。由于原機所帶的邏輯控制電路板多年前就已停產(chǎn),無法買到原件進行更換,所以一直停用到2007年6月。其間聯(lián)系過意大利TMT公司,該公司表示該機型早已停產(chǎn)多年,以無所需的配件,但是可以運回意大利原廠進行修理,不過所需維修費用昂貴,所以沒有采納。此設(shè)備機械部分狀態(tài)良好,但電器部分老化嚴重,其中邏輯控制電路板已經(jīng)無法修復(fù)。此機器丟之可惜,但又無法修復(fù)使用,所以放置了六、七年之久。
2.改造思路
本臺設(shè)備由于使用時間較長,原設(shè)備上的邏輯控制電路板已經(jīng)損壞,且無法進行修復(fù)。部分電氣已經(jīng)老化,特別是有些特殊的部件損壞后國產(chǎn)件無法代替,損壞部件還要依賴進口,成本高、周期長。原有機械部分的器件保存比較完好,無需換件。通過對現(xiàn)場設(shè)備的調(diào)研和分析,決定采用可編程能力較強,可靠性較高,抗干擾能力較強的PLC(Programmable Logic Controller 可編程控制器)控制器取代設(shè)備上原有已經(jīng)損壞的邏輯控制電路板。對電氣部分進行比較徹底的檢查,將已經(jīng)老化的電氣部件逐一替換,對于那些已經(jīng)損壞而又很難采購的特殊的電氣部件,根據(jù)實際情況針對性地開發(fā)相應(yīng)的電氣部件進行替換。機械器件由于保存較好,基本不用更換,只需做簡單的維護即可。
3.改造過程
整個改造過程主要分為以下5個階段:
(1) 設(shè)備檢測階段:對設(shè)備現(xiàn)場進行檢測,檢查機械器件、電氣部分的電路和氣路是否完好,并進行詳細地記錄,完成可行性分析。
(2) 改造準備階段:分析檢測記錄,制定改造方案。根據(jù)改造方案對機柜重新布線,并用PLC控制器取代設(shè)備上已經(jīng)損壞的邏輯控制電路板。
(3) 分步調(diào)試階段:對整臺設(shè)備的各個機械動作進行分步驟調(diào)試,調(diào)試過程中對相應(yīng)的程序進行修改,對已經(jīng)損壞的器件進行替換。
(4) 整機調(diào)試階段:對設(shè)備做整體運行調(diào)試,從而進一步修改和完善控制程序,實現(xiàn)改造的各項技術(shù)指標。
(5) 后期整理階段:完成設(shè)備改造的掃尾工作并對相關(guān)資料進行整理。
4.電氣部分的改造
本設(shè)備邏輯控制部分改造所應(yīng)用的器件主要如下:
(1) 可編程控制器基本單元FX2N-128MR。
(2) 可編程控制器擴展模塊FX2N-16EYR。
(3) 可編程控制器擴展模塊FX2N-16EX。
(4) 12V繼電器板組。
(5) 大功率24V電源。
根據(jù)改造方案對機柜重新進行布線。重新布線時盡量減少對原有線路的改動,保留原有線號,新加的線路重新標注線號。用PLC以及相關(guān)元器件取代設(shè)備上已經(jīng)損壞的邏輯控制電路板。合理安排機柜內(nèi)的空間,優(yōu)化線槽擺放的位置。邏輯控制部分布局示意圖如圖1所示。
5.軟件設(shè)計
罐蒸機的控制程序按罐蒸機的工作過程分模塊進行編寫,模塊主要由以下4部分組成:
(1) 機械控制部分
1、布軸裝入小車
2、布軸裝入星型架
3、小車入罐
4、小車出罐
5、蒸罐關(guān)門
6、蒸罐開門
7、星型架的旋轉(zhuǎn)
8、罐蒸過程開始
(2) 罐的工藝部分
1、A、B工藝
2、工藝1、2、3、4四種循環(huán)
3、BEGINNING、BEGINNING+END、END
(3) 進布退卷部分
1、I速度功能
2、II速度功能
3、III速度功能
4、喂給功能
5、退卷功能
6、急停功能
(4) 張力控制部分
1、手動張力控制
2、自動張力控制
整個罐蒸機的工作過程如下:準備蒸的呢坯通過卷繞—〉星型架旋轉(zhuǎn)—〉入罐—〉罐蒸—〉出罐—〉星型架旋轉(zhuǎn)—〉退卷完成整個蒸呢工藝。其中罐蒸過程是整個工藝的核心。
罐蒸工藝主要包括以下七步:1.罐內(nèi)抽真空2.對呢坯給濕3.加熱加壓4.外進內(nèi)流5.內(nèi)進外流6.抽氣減壓7.機外抽冷。根據(jù)A、B工藝的選擇,1、2、3、4四種循環(huán)方式的選取,BEGINNING、BEGINNING+END、END蒸罐抽真空的先后,可以實現(xiàn)24種不同的蒸呢工藝。圖2為選擇工藝A、循環(huán)方式(1、2、3、4)、抽真空模式為BEGINNING+END的工藝流程示意圖。
圖2 入罐、罐蒸、出罐流程示意圖
卷繞和退卷是同時進行兩個不同過程,準備蒸的呢坯通過卷繞卷入帶布內(nèi),同時蒸呢完畢呢坯通過退卷從帶布中放出。圖3為卷繞流程示意圖圖,4為退卷流程示意圖。
圖3 卷繞流程示意圖
圖4 退卷流程示意圖
6.總結(jié)
本臺設(shè)備的改造由天津天紡?fù)顿Y控股有限公司仁立分公司及天津紡織工程研究院紡織智能研究室共同完成。PLC的選型安裝、電氣部分的修理替換、程序的開發(fā)調(diào)試等方面完全由項目組成員設(shè)計、開發(fā)及改造,本項目改造完成后各項技術(shù)指標均達到工藝要求并以通過連續(xù)運行檢驗,設(shè)備穩(wěn)定性高,操作靈活,自己擁有完整的核心技術(shù)和知識產(chǎn)權(quán)。改造完成后可以申請一到多項技術(shù)專利并可以推廣轉(zhuǎn)化,為以后改造相同型號或相近型號的設(shè)備提供了第一手的材料和積累大量寶貴經(jīng)驗。
此次罐蒸機改造項目成功地證明了采用可編程能力較強、可靠性較高、抗干擾能力較強的PLC取代老式設(shè)備上<
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