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數(shù)控化改造搖臂鉆床以加工大型管板類零件

數(shù)控化改造搖臂鉆床以加工大型管板類零件

2008/6/12 0:00:00

1 數(shù)控改造的目的

隨著石油化工、熱能工程等行業(yè)的發(fā)展,管板類零件的加工需求越來(lái)越多,要求越來(lái)越高。如換熱器管板和折流板上鉆有大量的孔(管板的最大直徑約2m,孔數(shù)約3000個(gè),典型工件如圖1所示),以便穿過(guò)換熱管。為了使換熱管能順利地插入管板,不僅要求每個(gè)孔有一定的尺寸精度,更重要的是孔間的相互位置精度(誤差一般要求為0.05mm左右)。以往加工管板、折流板的工藝流程為:劃線—打洋沖—打中心孔—檢驗(yàn)鉆孔。這種方法不僅勞動(dòng)強(qiáng)度大、工序多、每件加工需要百余個(gè)工時(shí),而且加工精度低,經(jīng)常出晚?yè)Q熱管插不進(jìn)管板、折流板,造成工件報(bào)廢和返工。因此使用高精度、高自動(dòng)化的數(shù)控機(jī)床加工已勢(shì)在必行。但是購(gòu)置專用大型數(shù)控機(jī)床或加工中心價(jià)洛昂貴,如將工廠現(xiàn)有的普通搖臂鉆床(如Z3063型)進(jìn)行數(shù)控化改造,則是一項(xiàng)費(fèi)用低、收效快、切實(shí)可行的方案。

 






圖1




2 改造方案的確定



根據(jù)搖臂鉆床布局,欲加工此類管板零件,只要控制鉆床主軸走出每個(gè)加工孔的點(diǎn)位即可,為此有直角坐標(biāo)控制方式和極坐標(biāo)控制方式兩種改造方案。后一種方案結(jié)構(gòu)緊湊,加工范圍能充分利用(由于數(shù)控轉(zhuǎn)臺(tái)的回轉(zhuǎn),其加工范圍擴(kuò)大為Y向行程的一倍)。只要將圖紙中孔的尺寸標(biāo)注從直角坐標(biāo)轉(zhuǎn)化為極坐標(biāo)即可,這對(duì)現(xiàn)今使用計(jì)算機(jī)來(lái)說(shuō)是極其簡(jiǎn)單的事,因而被采用。經(jīng)確定的搖臂鉆床數(shù)控化改造方案見(jiàn)圖2 。

 









具體改造措施如下:



·改主軸箱在搖臂上移動(dòng)方式為滾珠絲杠傳動(dòng),由伺服電動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)(X軸);

·增加一個(gè)數(shù)控回轉(zhuǎn)工作臺(tái)(C軸);

·鎖緊搖臂,使得鉆床主軸軸心線和數(shù)控回轉(zhuǎn)臺(tái)軸心線在同一平面上。



3 改造后數(shù)控?fù)u臂鉆床的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)



1) 大型數(shù)控回轉(zhuǎn)工作臺(tái)(C軸)的設(shè)計(jì)



數(shù)控回轉(zhuǎn)工作臺(tái)的臺(tái)面直徑為2m,由交流伺服電動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)經(jīng)同步帶輪和一對(duì)精密蝸輪蝸桿副傳動(dòng),使工作臺(tái)可以繞自己軸線精確地回轉(zhuǎn),其結(jié)構(gòu)如圖3所示。為了保證數(shù)控工作臺(tái)較高的傳動(dòng)精度和剛度,在設(shè)計(jì)制造中采取如下技術(shù)措施。






1.蝸桿支架 2.調(diào)整片 3.蝸桿 4.蝸輪 5.工作臺(tái) 6.塑料導(dǎo)軌 7.機(jī)座 8.軸承座 9.318200軸承 10、16.壓蓋 以11.軸承 12、14.螺母 13.墊片 15.上蓋 17.主軸 18.底角 19.擋油板



圖3




導(dǎo)軌與支承 回轉(zhuǎn)工作臺(tái)體積大(直徑2m), 重量大(轉(zhuǎn)臺(tái)轉(zhuǎn)動(dòng)部分重約2t),其承受的鉆削軸向力大,摩擦壓力也大。為保證工作臺(tái)回轉(zhuǎn)精確、靈敏、平穩(wěn),其圓導(dǎo)軌上粘貼YT 聚四氟乙烯導(dǎo)軌軟帶,徑向軸承采用了精密的3182100型雙列滾柱軸承及7000型圓錐滾子軸承。經(jīng)實(shí)踐使用效果良好,符合設(shè)計(jì)要求。



傳動(dòng)元件的選擇 工作臺(tái)傳動(dòng)系統(tǒng)的關(guān)鍵是精確地傳遞運(yùn)動(dòng),而不是傳遞動(dòng)力。因此傳動(dòng)系統(tǒng)采用同步帶和大型精密蝸輪蝸桿副傳動(dòng),并用調(diào)整墊片(見(jiàn)圖3)來(lái)調(diào)整蝸輪蝸桿的中心距,從而消除蝸輪蝸桿的傳動(dòng)問(wèn)隙。



伺服電動(dòng)機(jī)及驅(qū)動(dòng)器的選擇 由于工作臺(tái)直徑大,重量大,不僅要求工作臺(tái)的伺服驅(qū)動(dòng)電動(dòng)機(jī)要有足夠大的轉(zhuǎn)矩,更重要的是要有高的伺服精度及剛度,這樣才能保證轉(zhuǎn)臺(tái)的分度精度及被加工孔的定位精度。經(jīng)設(shè)計(jì)計(jì)算確定采用日本三菱公司生產(chǎn)的SF352(B型)高性能、寬調(diào)速半閉環(huán)大功率交流伺服電動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)。其技術(shù)參數(shù)如下:所匹配的驅(qū)動(dòng)器型號(hào)為MR-J2-350A,額定輸出功率為3.5kW額定輸出轉(zhuǎn)矩為167N·m,最大轉(zhuǎn)矩50.1N·m,最大轉(zhuǎn)速為2500r/min。編碼器的分辨率為16384脈沖/r。該伺服系統(tǒng)能實(shí)時(shí)地白動(dòng)調(diào)整系統(tǒng)的增益,從而自動(dòng)配合電動(dòng)機(jī)及負(fù)載使系統(tǒng)達(dá)到最優(yōu)化的設(shè)定。

由于采取以上三條措施,使數(shù)控轉(zhuǎn)臺(tái)的安裝調(diào)試極其方便,其性能指標(biāo)不儀達(dá)到設(shè)計(jì)要求,而且超過(guò)原先設(shè)想。經(jīng)實(shí)測(cè),數(shù)控轉(zhuǎn)臺(tái)的重復(fù)定位精度達(dá)到0.01mm(2m直徑上)。平穩(wěn)性及快速響應(yīng)能力亦非常理想。



2) 鉆床主軸箱沿?fù)u臂的移動(dòng)(X軸)



根據(jù)該軸的傳動(dòng)精度對(duì)孔的定位精度的影響,綜合考慮工件的精度要求及經(jīng)濟(jì)性,此軸采用步進(jìn)電動(dòng)機(jī)以及滾珠絲杠副傳動(dòng)。經(jīng)設(shè)計(jì)計(jì)算,采用內(nèi)循環(huán)浮動(dòng)式雙法蘭滾珠絲杠(型號(hào)為FF5005-5),以及130BC3100A型步進(jìn)電動(dòng)機(jī)(保持力矩Mjmax=20N·m,步距角θb=0.6°,空載運(yùn)行頻率fmax=15kHz), 在電動(dòng)機(jī)與絲杠之間裝有減速箱(i=1.2),最大快移速度3m/min。經(jīng)實(shí)際使用完全達(dá)到設(shè)計(jì)要求。



3) 主軸的上下進(jìn)給運(yùn)動(dòng)(Z軸)



主軸的上下運(yùn)動(dòng)(Z軸)用于控制鉆削的徠度,為此,應(yīng)對(duì)主軸箱的傳動(dòng)鏈進(jìn)行一定的修改,并由步進(jìn)電動(dòng)機(jī)作為驅(qū)動(dòng)源,用于控制Z軸進(jìn)給。此時(shí)Z軸的脈沖當(dāng)量接近0.01mm, Z軸的軸向力為10600N ,達(dá)到原機(jī)床的軸向力的指標(biāo)。



4 微機(jī)控制系統(tǒng)及接口電路



本機(jī)床的控制系統(tǒng)在滿足加工要求的前提下從經(jīng)濟(jì)角度出發(fā).采用國(guó)產(chǎn)的STD總線模板搭制而成。其CPU為8088,具有RS232串行口,可與PC機(jī)通信,進(jìn)行直接加工控制(DNC功能).并配有9英寸CRT顯示器,進(jìn)行全屏幕編輯加工程序和圖形顯示。系統(tǒng)框圖如圖4所示。

 









特別要提及的是本系統(tǒng)控制軸的輸出為指令脈沖信號(hào)和方向信號(hào),而三菱伺服放大器接收的是正向脈沖序列和反向脈沖序列信號(hào),兩者不匹配。為了使兩者匹配,設(shè)計(jì)了如圖5所示的接口電路。經(jīng)實(shí)際使用,工作可靠,效果較好。











5 加工程序編制及計(jì)算機(jī)輔助編程



由于被加工管板類零件的孔數(shù)很多,而且類型亦經(jīng)常變動(dòng),如果直接應(yīng)用ISO數(shù)控代碼手工編程,則計(jì)算和編程工作量很大,亦容易出錯(cuò),一旦出錯(cuò)檢查十分困難。因此,決定對(duì)被加工管板類零件建立數(shù)學(xué)模型,采用C 語(yǔ)言編寫(xiě)通用程序來(lái)自動(dòng)生成加工程序(程序流程圖如圖6)。當(dāng)需要加工該零件時(shí)由PC 機(jī)通過(guò)傳輸軟件經(jīng)RS-232數(shù)據(jù)通信接口傳送到數(shù)控系統(tǒng),就可進(jìn)行加工。事實(shí)說(shuō)明這是一種非常簡(jiǎn)便而有效的自動(dòng)編制加工程序的方法。











6 加工試驗(yàn)及結(jié)論



本搖臂鉆床數(shù)控化改造完成后,經(jīng)檢測(cè)各項(xiàng)精度指標(biāo)和性能均達(dá)到設(shè)計(jì)要求。其尤軸的重復(fù)定位精度為O.01mm,定位精度為0.02mm;C軸重復(fù)定位精度達(dá)00.1mm(在2m直徑上)定位精度達(dá)0.035mm(在2m直徑上)。任意兩孔加工間距最大定位誤差為±0.05mm。經(jīng)工廠實(shí)際使用證明,本機(jī)床性能穩(wěn)定、精度高、操作方便,尤其生產(chǎn)效率大大提高,原先加工一件管板類零件需百余個(gè)工時(shí),現(xiàn)在只需要十余個(gè)工時(shí)勞動(dòng)強(qiáng)度也得到極大的減輕。本數(shù)控化改造是成功的,可供石油化工、熱能工程行業(yè)加工管板類零件的借鑒。

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