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應(yīng)用設(shè)計

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PLC在X2010A龍門銑床控制中的應(yīng)用

PLC在X2010A龍門銑床控制中的應(yīng)用

2007/9/29 14:21:00
1 引言 PLC以其結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、重量輕、抗干擾能力強、編程簡單、可變等優(yōu)點廣泛應(yīng)用于各種工業(yè)控制領(lǐng)域。龍門銑床是加工大型零件的重型機械加工設(shè)備,常用來銑削零件的平面,也可以進(jìn)行鏜削、鉆削等其它形式的加工。X2010A龍門銑床同時可以進(jìn)行2個平面的銑削加工,工作效率高,但原機床控制系統(tǒng)中采用了大量繼電器、接觸器等有觸點元件,致使整個機床在運行中的可靠性差,維修頻率高,不能充分發(fā)揮大型機床的作用,采用PLC對X2010A龍門銑床進(jìn)行控制改造,旨在提高機床的穩(wěn)定可靠性。 2 控制要求 X2010A龍門銑床的主要運動是3個主軸的旋轉(zhuǎn)運動、工作臺和3個主軸的進(jìn)給運動、橫梁的升降運動。PLC作為主控制器,用來協(xié)調(diào)各運動部件之間的動作。由于所有進(jìn)給動作公用1臺直流電機,靠液壓電磁閥換向?qū)崿F(xiàn)不同方向進(jìn)給動作,所以進(jìn)給動作(包括橫梁升降)必須等液壓系統(tǒng)工作正常、壓力繼電器動作后方可進(jìn)行;進(jìn)給與橫梁的升、降必須互鎖,即進(jìn)給運動時,橫梁必須夾緊;主軸與進(jìn)給的互鎖,啟動時,主軸先啟,然后才可以進(jìn)行進(jìn)給動作,停止時,先停進(jìn)給,后停主軸,急停時,進(jìn)給立即停止,主軸延時停止;每1個進(jìn)給方向都設(shè)有超程保護(hù)開關(guān);設(shè)有點動/連續(xù)工作方式;工作臺和3個主軸箱具有正、反向進(jìn)給和正、反向快速功能。 3 系統(tǒng)設(shè)計 由于液壓泵的啟、停,工作臺和3個主軸箱進(jìn)給的選擇開關(guān)和執(zhí)行電磁鐵控制關(guān)系簡單,通過外部按鍵、開關(guān)直接控制,故沒有占用PLC的輸入輸出點。根據(jù)原機床的控制特點,綜合機床各部分動作情況,選擇OMRON公司的C40P型PLC,I/O分配如附表所示。
PLC梯形圖設(shè)計主要依據(jù)機床的工作方式、邏輯交叉關(guān)系、控制要求,并注意各運動之間的互鎖關(guān)系。程序控制框圖如圖1所示。主軸瞬時啟動、延時停止的梯形圖2所示。 4 結(jié)論 PLC作為主控制器協(xié)調(diào)控制整個機床的動作,進(jìn)給運動由數(shù)字直流調(diào)速系統(tǒng)實現(xiàn),通過參數(shù)調(diào)整,使其進(jìn)給運動啟、停平穩(wěn)。操作面板設(shè)有電樞電壓、電樞電流、勵磁電流、電機速度指示,直觀明了,便于操作。機床控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)大大簡化,減少了許多干擾源,提高了系統(tǒng)的抗干擾能力。龍門銑床PLC控制系統(tǒng)在線運行安全可靠,性能穩(wěn)定,為今后類似于龍門銑床工作方式的大型設(shè)備的改造提供了新的方法和思路,并一定會取得很好的社會和經(jīng)濟(jì)效益。
圖1 程序控制框圖
圖2 主軸部分梯形圖
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