基于PLC的液壓伺服比例閥在無縫鋼管生產(chǎn)過程中的應(yīng)用
1 引言 無縫鋼管生產(chǎn)線按工藝流程一般分為三個區(qū)域:穿孔區(qū);連軋區(qū);定徑區(qū)(張減區(qū))。穿孔區(qū)主要負責(zé)把坯料加工成為中空的鋼管(毛管);連軋區(qū)主要負責(zé)把毛管軋制成為符合要求的半成品(荒管);定徑區(qū)(張減區(qū))主要負責(zé)對荒管進行外徑的微小修正。穿孔區(qū)的工藝為斜軋,對毛管質(zhì)量起著關(guān)鍵作用的設(shè)備是主軋機及三輥抱芯。三輥抱芯由液壓伺服比例閥控制,其主要作用是保證三輥抱芯的實際位置位于參考位置的偏差范圍內(nèi),從而起到導(dǎo)向作用。 2 三輥抱芯功能簡介 三輥抱芯裝置機械結(jié)構(gòu)如圖1所示。
圖1 三滾抱芯的機械結(jié)構(gòu)圖 三個導(dǎo)輥按照120o分布,其中下面兩個導(dǎo)輥,上面一個導(dǎo)輥,三滾的內(nèi)切圓直徑即為其導(dǎo)向物料的外徑。三個導(dǎo)輥由同一個液壓缸控制,油缸的動作通過一系列的機械機構(gòu)可以同時改變?nèi)齻€導(dǎo)輥的位置,(三輥的內(nèi)切圓直徑)。一般根據(jù)工藝不同,穿孔區(qū)一般安裝6組三輥抱芯裝置,每個三輥抱芯前有2對熱探。 軋制前三輥抱芯位于頂桿位置,對頂桿起到導(dǎo)向作用。軋制過程中,隨著坯料被軋制成為毛管,6對三輥抱芯在得到各自的熱探信號后,依次打開到毛管位,對毛管進行導(dǎo)向。當(dāng)軋制結(jié)束后,三輥抱芯同時旋至打開位置,翻料臂將毛管翻出。更換頂桿后,三輥抱芯再次旋至頂桿位,重復(fù)以上過程,軋制另一個毛管。 在一根毛管軋制的過程中,三輥抱芯要動作3次,即頂桿位,毛管位,打開位,而這些動作均要求在0.5-1s內(nèi)完成,并且保證1mm之內(nèi)的位置偏差。所以三輥抱芯位置的精確度,動作快慢直接關(guān)系到整條生產(chǎn)線的運行以及產(chǎn)品的質(zhì)量。 3 三輥抱芯控制 3.1 基本控制原理 三輥抱芯的控制基本分為兩種。 (1)采用機械調(diào)整和節(jié)流閥配合驅(qū)動。這種方法的優(yōu)點是驅(qū)動控制簡單,設(shè)備動作時間短,即使用常規(guī)的三位四通閥,節(jié)流閥來控制液壓缸的行程,但是這種方式的缺點也很明顯,就是每次更換軋鋼規(guī)格的時候都需要手動進行調(diào)節(jié),浪費了大量的時間。其次是控制的精度比較低,對軋鋼的質(zhì)量造成很大的影響。
圖2 液壓伺服比例系統(tǒng) (2)用液壓伺服比例閥進行控制,這種控制方法能很好的保證三輥抱芯的精度,一般誤差都可以控制在0.5-1mm,此外如果采用單獨的液壓站來驅(qū)動6個三輥抱芯,系統(tǒng)壓力比較穩(wěn)定的情況下,其動作時間也能控制在0.5s內(nèi)。更換軋鋼規(guī)矩的時候,僅僅需要從HMI改變參考位置,節(jié)省了大量的時間。液壓伺服比例系統(tǒng)的控制如圖2所示。伺服比例閥通過自帶的集成線性放大器,可以連續(xù)地調(diào)節(jié)伺服比例閥的開度,這是與普通液控閥的最大不同。由于伺服比例閥的開度是連續(xù)可調(diào)的,因此供給油缸的流量也是連續(xù)可調(diào)節(jié)的。這樣就實現(xiàn)了對油缸的速度、推力的連續(xù)調(diào)節(jié)和控制,保證了三輥抱芯的位置總是在參考的位置范圍內(nèi)。 3.2 控制系統(tǒng)配置及軟件實現(xiàn) 采用ABB公司的AC450系列PLC控制。油缸的行程由內(nèi)置的位移傳感器給出4-20mA的模擬量輸入信號。經(jīng)過系統(tǒng)分析處理后,把開度指令轉(zhuǎn)換成4-20mA的模擬量信號發(fā)送給伺服比例閥的集成放大器,控制其開度。由于輸入的位移信號與三輥抱芯的開口度為線性關(guān)系,所以很容易推出它們之間的關(guān)系。具體步驟如圖3所示(輸入信號X;三輥抱芯的參考直徑Y(jié);輸出信號Z,皆為4-20mA)。
圖3 液壓伺服比例系統(tǒng)控制調(diào)節(jié)流程圖 (1)將標(biāo)準(zhǔn)管1(直徑已知)放入三輥抱芯內(nèi),手動將三輥抱芯抱緊標(biāo)準(zhǔn)管。在次狀況下,可以得到內(nèi)置位移傳感器的輸入信號-X1,標(biāo)準(zhǔn)管的直徑已知-Y1。 (2)將另外一根標(biāo)準(zhǔn)管(直徑已知)放入三輥抱芯內(nèi),手動將三輥抱芯抱緊標(biāo)準(zhǔn)管。在次狀況下,可以得到內(nèi)置位移傳感器的輸入信號-X2,標(biāo)準(zhǔn)管的直徑已知-Y2。 (3)將X1,X2,Y1,Y2帶入方程式Y(jié)=kX b,求得k,b,就可以得到實際位置。 (4)參考位置ref pos-實際位置act pos=Δpos,然后進行PID調(diào)節(jié),得到4-20mA的模擬量輸出信號,作用于伺服比例閥的集成放大器,控制其開度。 (5)PID調(diào)節(jié)程序的流程如圖三所示。在本程序的PID調(diào)節(jié)器中,P,I調(diào)節(jié)是分開的。PLC系統(tǒng)首先檢查實際位置與參考位置的偏差Δ,當(dāng)偏差較大的時候,PI調(diào)節(jié)器均起作用,但主要是P(比例)調(diào)節(jié),這樣響應(yīng)比較快,這時候PID調(diào)節(jié)器給出較大的開度,使油缸高速、大推(拉)力運行;當(dāng)偏差較小的時候,P調(diào)節(jié)停止,只有是I(積分)調(diào)節(jié),這時候PID調(diào)節(jié)器給出較小的開度,使油缸低速、小推(拉)力運行。該程序在偏差不等于零的情況下,積分調(diào)節(jié)器就一直處于工作狀態(tài),這樣就能保證實際位置無限靠近參考位置,一直處于動態(tài)調(diào)整中。 4 實際應(yīng)用效果及調(diào)試注意事項 PLC程序的PID控制在實際應(yīng)用中起到了非常好的效果,偏差均能保證在1mm之內(nèi),動作時間能控制在0.5s。由于P,I調(diào)節(jié)是分開,當(dāng)偏差大的時候,P快速調(diào)節(jié);偏差小的時間,I進行微調(diào)。這樣能既能保證運行時間又能保證定位的精度。實際調(diào)試中需要注意的幾點: (1)6個三輥抱芯有時候同時動作,所以液體站必須保證穩(wěn)定的壓力,儲壓器要處于工作狀態(tài)。 (2)機械部件必須保證良好的潤滑,負責(zé)摩擦阻力會影響油缸的運動。 (3)液體部件要保證良好的密封,否則對系統(tǒng)的運行也十分不利。 (4)調(diào)試中,P(比例系數(shù))的給定,積分系數(shù),積分時間有比較好的配合; 此外PLC的掃描時間以及油缸位移傳感器的采樣時間要快,否則容易產(chǎn)生超調(diào)現(xiàn)象。 5 結(jié)束語 該系統(tǒng)已經(jīng)在衡陽無縫鋼管廠,成都無縫鋼管廠投入使用。系統(tǒng)運行可靠,定位精度、動作時間均能達到要求,為企業(yè)帶來了可觀的經(jīng)濟效益和良好的社會效益。
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