歐陸590+全數(shù)字直流調(diào)速器在鋼軌刨床節(jié)能改造中的應(yīng)用
2007/6/4 9:24:00
1、 引言 我公司道岔車間現(xiàn)有的兩臺(tái)鋼軌刨床電氣傳動(dòng)采用的是我國(guó)上世紀(jì)六十年代流行的交磁擴(kuò)大機(jī)控制的F-D(直流發(fā)電機(jī)-直流電動(dòng)機(jī))傳動(dòng)方案,由于老設(shè)備控制精度低,效率不高,占地面積大、電能浪費(fèi)嚴(yán)重、噪音大,加之元件嚴(yán)重老化,系統(tǒng)故障頻繁,因此對(duì)其進(jìn)行升級(jí)改造勢(shì)在必行。 近代電子技術(shù)的發(fā)展和大功率半導(dǎo)體器件的出現(xiàn),為實(shí)現(xiàn)直流調(diào)速系統(tǒng)的全數(shù)字控制創(chuàng)造了良好的條件。當(dāng)今大型龍門刨床成熟的直流傳動(dòng)方案是采用全數(shù)字晶閘管可逆直流調(diào)速系統(tǒng),它采用微型計(jì)算機(jī)進(jìn)行控制,從而使整個(gè)電控系統(tǒng)裝置不但體積小,而且運(yùn)行可靠性大為提高,且系統(tǒng)效率比直流發(fā)電機(jī)組傳動(dòng)高,屬于高效、節(jié)能產(chǎn)品。 2、節(jié)能改造方案的確定 鋼軌刨床的刨削加工主要由工作臺(tái)的往復(fù)運(yùn)動(dòng)實(shí)現(xiàn),其主機(jī)拖動(dòng)系統(tǒng)主要是由一臺(tái)110KW的直流發(fā)電機(jī)組和兩臺(tái)通過機(jī)械同軸剛性連接的60KW直流電動(dòng)機(jī)構(gòu)成,直流電動(dòng)機(jī)的調(diào)速通過交磁擴(kuò)大機(jī)的控制繞組進(jìn)行信號(hào)的放大與轉(zhuǎn)換,調(diào)節(jié)直流發(fā)電機(jī)組的輸出電壓,通過改變直流電動(dòng)機(jī)電樞兩端的電壓來實(shí)現(xiàn)他勵(lì)直流電動(dòng)機(jī)的調(diào)壓調(diào)速。由于上世紀(jì)六十年代流行的交磁擴(kuò)大機(jī)控制的直流發(fā)電機(jī)組傳動(dòng)方案存在電能→機(jī)械能→電能的這一轉(zhuǎn)換環(huán)節(jié),其固有的轉(zhuǎn)換效率必然小于1,因此它屬于低效、高能耗的電氣傳動(dòng)系統(tǒng),且有機(jī)組占地面積大、噪音大等缺點(diǎn)。 歐陸590+系列全數(shù)字直流調(diào)速器是新型直流調(diào)速器中應(yīng)用廣泛的產(chǎn)品,它使用交流110V到500v的三相電源,提供直流輸出電壓和電流,用于直流電動(dòng)機(jī)的電樞和勵(lì)磁控制,適用于直流他勵(lì)電動(dòng)機(jī)和永磁電動(dòng)機(jī)的控制。590+系列中所有的控制算法都由最新的高速16位微處理(單片機(jī))完成,控制軟件包的結(jié)構(gòu)以及單片機(jī)處理速度可以保證所有控制回路的調(diào)節(jié)作用在主電路六個(gè)可控硅橋的轉(zhuǎn)換時(shí)間內(nèi)完成,以保證電流環(huán)的采樣時(shí)間小于3.3Ms(50Hhz電源)或2.67Ms(60HZ電源),速度環(huán)算法也可在此時(shí)間內(nèi)完成,以獲得優(yōu)越的性能。 鑒于以上原因,我們?cè)?005年8月先對(duì)其中的一臺(tái)12米鋼軌刨床進(jìn)行了改造,新改的電氣傳動(dòng)采用PLC(可編程邏輯控制器)控制的全數(shù)字晶閘管可逆直流調(diào)速系統(tǒng)。電控系統(tǒng)的PLC選用日本OMRON公司的CPM2A型整體式PLC,它負(fù)責(zé)完成全數(shù)字直流調(diào)速裝置外圍的給定信號(hào)處理、機(jī)床按鈕站信號(hào)、各種限位信號(hào)和系統(tǒng)故障信號(hào)的邏輯控制與處理。全數(shù)字晶閘管可逆直流調(diào)速裝置選用英國(guó)歐陸公司的590+系列500A四象限邏輯無環(huán)流(可逆)全數(shù)字直流電機(jī)調(diào)速裝置,它所有的控制算法都由高速16位微處理器完成,以獲得優(yōu)越的動(dòng)態(tài)控制性能;自整定算法可自動(dòng)計(jì)算出電流環(huán)的P、I常數(shù)及電流斷續(xù)點(diǎn),使系統(tǒng)獲得最佳動(dòng)態(tài)性能;其電流環(huán)的自適應(yīng)功能使系統(tǒng)變化較大時(shí),也可獲得平穩(wěn)的速度響應(yīng)。此次改造調(diào)速系統(tǒng)采用編碼器構(gòu)成轉(zhuǎn)速負(fù)反饋速度閉環(huán)控制,用以提高電氣調(diào)速系統(tǒng)的速度平穩(wěn)性,擴(kuò)大系統(tǒng)調(diào)速范圍、減小轉(zhuǎn)速靜差率。 3、 系統(tǒng)概述 從電機(jī)學(xué)我們知道:改變施加在直流電動(dòng)機(jī)電樞兩端的供電電壓可以改變直流電機(jī)的轉(zhuǎn)速。在這套系統(tǒng)中通過內(nèi)部或外部電位計(jì)給定0~10V的電壓信號(hào)到PLC中,在由PLC進(jìn)行數(shù)據(jù)處理后給定到直流調(diào)速裝置來調(diào)節(jié)電機(jī)的輸出轉(zhuǎn)速,具體系統(tǒng)控制原理圖見圖1所示。 為了保證系統(tǒng)有較高的動(dòng)態(tài)性,采用了雙閉環(huán)的結(jié)構(gòu)通過與直流電動(dòng)機(jī)同軸安裝的測(cè)速編碼器反饋回電機(jī)實(shí)際轉(zhuǎn)速信號(hào)-Un和給定的電壓信號(hào)Un`共同給定速度調(diào)節(jié)器,經(jīng)速度調(diào)節(jié)器PI整定后輸出Ui`和電流的反饋信號(hào)-Ui共同給定電流調(diào)節(jié)器,經(jīng)PI整定后在輸入給控制晶閘管整流器的觸發(fā)裝置來控制加在電機(jī)兩端的電壓。這種控制方式使電機(jī)轉(zhuǎn)速n跟隨給定電壓Un`變化,對(duì)負(fù)載變化起抗干擾的作用,而且對(duì)電網(wǎng)電壓波動(dòng)起及時(shí)抗干擾的作用,還保證獲得允許的最大電流;在轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)過程中,還使電流跟隨其給定電壓Un`變化,并且當(dāng)電機(jī)過載甚至堵轉(zhuǎn)時(shí),限制電樞電流的最大值,從而起到快速的安全保護(hù)作用。 4、 功能實(shí)現(xiàn) 以下是選用的電機(jī)、直流調(diào)速器和編碼器及其選項(xiàng)板的參數(shù)。直流電動(dòng)機(jī):型號(hào) ZSD-32.7/19 ,數(shù)量 2臺(tái),額定功率 59KW ,電樞電流 298A,額定轉(zhuǎn)速 1000r/mim ,勵(lì)磁電壓 220V,電樞電壓 220V ,勵(lì)磁電流 10A;直流調(diào)速器:型號(hào) SSD590P/500A,Ie=500A;編碼器選項(xiàng)板:型號(hào)AH387775U024,DC24V;編碼器:1024ppm,DC24V。 如圖1所示,這里A1為零伏基準(zhǔn),它是調(diào)速器中所使用的所有模擬信號(hào)的通用基準(zhǔn)點(diǎn);A4為斜坡速度設(shè)定值,+10V=全速設(shè)定值,-10V=逆向全速設(shè)定值;A6為主電流極限或輔助電流限幅;A9為電樞電流的輸出電流計(jì)指示; B3為+10V基準(zhǔn)電源;B4為-10V基準(zhǔn)電源; B6為調(diào)速器正常數(shù)字輸出;B8 為程序停車,當(dāng)程序停車輸入保持在+24V時(shí),調(diào)速器將按照輸入信號(hào)的要求運(yùn)行,當(dāng)程序停車輸入為開路或零伏時(shí),控制器將按照程序性停止參數(shù)的定義,產(chǎn)生受控停止或程序性停止;B9 為慣性停止,當(dāng)慣性停止輸入為+24V時(shí),控制器正常運(yùn)行,當(dāng)慣性停止為零伏或開路時(shí),主接觸器打開,同時(shí)調(diào)速器不再運(yùn)行,電機(jī)滑行停止;C1 為零伏基準(zhǔn);C2 為電動(dòng)機(jī)過熱保護(hù);C3 為啟動(dòng)/運(yùn)行;C4 為點(diǎn)動(dòng);C5 為啟用輸入 ;C6為電流鉗位選擇;C9 為+24V電源;C(3) 為主接觸器線圈L;N(4) 為主接觸器線圈N ;L1,L2,L3為 110V-500V三相交流電源;A+為電樞正接線端;A- 為電樞負(fù)接線端;F+,F(xiàn)-為外部勵(lì)磁電源;L 為輔助電源L;N 為輔助電源N;TH1、TH2 為電機(jī)溫度檢測(cè)端子,本案例中沒有使用電機(jī)溫度檢測(cè),用短接線將TH1、TH2端子短接。B6是驅(qū)動(dòng)器正常數(shù)字輸出,當(dāng)驅(qū)動(dòng)器接收到信號(hào)時(shí),經(jīng)過自檢大約2秒之后便輸出正常的信息,PLC通過這個(gè)信號(hào)的狀態(tài)可以實(shí)現(xiàn)590+數(shù)字直流調(diào)速系統(tǒng)的故障診斷。 鋼軌刨床工作臺(tái)的正向、反向、低速進(jìn)刀、低速退刀和左右刀架的進(jìn)刀、退刀以及橫梁的升降等控制,通過CPM2A型PLC來實(shí)現(xiàn)邏輯控制,工作臺(tái)的正向、反向調(diào)速電位器安裝在懸掛按鈕站上,以便于機(jī)床操作者操縱刨床。關(guān)于刨床的PLC控制,限于篇幅,此不贅述。 5、 系統(tǒng)調(diào)試概述 5.1 改變A4端電位計(jì)的值,觀察輸入電壓的變化(0-10V)。 5.2 使用操作面板檢查外部鉗位電流設(shè)置,檢查A6是否在+10V或者可調(diào)整到+10V。 5.3 在編碼器和編碼器選項(xiàng)板的安裝時(shí)一定要按照說明書的要求對(duì)E1-E6的編碼器信號(hào)線進(jìn)行正確接線,編碼器選項(xiàng)板安裝在590直流調(diào)速器控制基板的左下部(參見編碼器選項(xiàng)板安裝手冊(cè))。系統(tǒng)上電后,首先調(diào)節(jié)編碼器選項(xiàng)板上的輸出電壓調(diào)節(jié)電位器,調(diào)節(jié)提供給編碼器的電壓保持在DC24V;然后手動(dòng)向前旋轉(zhuǎn)編碼器軸,檢查速度反饋的極性,保證構(gòu)成速度負(fù)反饋模式,編碼器參數(shù)應(yīng)為正讀數(shù)。 5.4 設(shè)定MAIN CURR.LIMIT參數(shù)為0.00%。 5.5 +24V出現(xiàn)在端子B8和B9,施加指令“STAR/RUN”到C3,三相電源接觸器應(yīng)該吸合通電(也可能由于三相故障報(bào)警立即釋放);解除端子C3上的“啟動(dòng)/運(yùn)行”指令,三相電源接觸器應(yīng)該斷開并保持在未加電的狀態(tài)。如果在進(jìn)行此項(xiàng)檢查時(shí),接觸器的通電時(shí)間延長(zhǎng),則控制器將檢測(cè)是否連接了三相電源,并關(guān)閉接觸器,同時(shí)發(fā)出三相電源報(bào)警。 5.6 切斷設(shè)備電源,重新連接主三相電源。 5.7 把速度設(shè)定值轉(zhuǎn)到零,使“SPEED SETPOINT”參數(shù)為零。 5.8 檢查MAIN CURR.LIMIT是否為零。 5.9 啟動(dòng)“STAR/RUN”,并檢查三相電源是否加在L1、L2、L3上,接通“ENABLE”,立即檢查F+和F-之間是否出現(xiàn)正確的勵(lì)磁電壓。 5.10 檢查正常和停止操作面板指示器,還有正、反轉(zhuǎn)指示燈是否接通。 5.11 設(shè)置“SPEED SETPOINT”參數(shù)為5%左右,設(shè)定端輸入為0.5V,設(shè)定SPEED FBK SELECT參數(shù)為ENCODER,慢慢增加MAIN CURR.LIMIT參數(shù)達(dá)到20%的最大值,若所有的連接都正確的話,電機(jī)應(yīng)該開始運(yùn)轉(zhuǎn),速度為全速的5%左右,檢查編碼器反饋的參數(shù)。停止調(diào)速器重新設(shè)定SPEED FBK SELECT參數(shù)為編碼器反饋,在執(zhí)行如上相同的檢查,如果相同的話執(zhí)行“參數(shù)保存”。如果超過了5%的速度且電機(jī)繼續(xù)加速,則表示接反了,重新接線。 5.12 將“SPEED SETPOINT”參數(shù)為10%左右,設(shè)定輸入點(diǎn)1.0V的電壓,電機(jī)將加速到這個(gè)速度,觀察個(gè)參數(shù)的變化。 5.13 把“SPEED SETPOINT”的值提高到最大,并檢查轉(zhuǎn)速是否正確。 6、 改造效果 下面就新舊兩種電氣傳動(dòng)系統(tǒng)的技術(shù)性能做以詳細(xì)比較。 6.1調(diào)速范圍 鋼軌刨床交磁擴(kuò)大機(jī)控制的直流發(fā)電機(jī)組拖動(dòng)方式(JF—F—D)采用電壓負(fù)反饋、電流正反饋,其調(diào)速范圍D=20。高速16位微處理器控制的晶閘管可逆直流調(diào)速拖動(dòng)方式(KZ—D)采用光電編碼器做轉(zhuǎn)速負(fù)反饋,其調(diào)速范圍D=100。 6.2穩(wěn)態(tài)精度 JF—F—D系統(tǒng)的穩(wěn)態(tài)精度只能達(dá)到1%,而KZ—D系統(tǒng)的穩(wěn)態(tài)精度卻能達(dá)到0.01%(光電編碼器反饋)。 6.3運(yùn)行可靠性 JF—F—D系統(tǒng)由于調(diào)整電阻多,采用的繼電器邏輯控制方式固有連接接點(diǎn)多,從而造成電路虛接的故障幾率很高。JF—F—D系統(tǒng)的直流發(fā)電機(jī)、交磁擴(kuò)大機(jī)、勵(lì)磁機(jī)均有換向器和電刷,因電刷接觸不良造成的故障頗多。高速微處理器控制的KZ—D系統(tǒng)采用可編程序控制器(PLC)后,由于整個(gè)控制系統(tǒng)是適用于惡劣工業(yè)環(huán)境的工業(yè)計(jì)算機(jī)來完成所有控制算法,所以整個(gè)電控系統(tǒng)比JF—F—D系統(tǒng)大為簡(jiǎn)化,原控制電路中的繼電器邏輯控制硬觸點(diǎn)代之以PLC的軟觸點(diǎn),原主電路中的直流發(fā)電機(jī)組、交磁擴(kuò)大機(jī)、勵(lì)磁機(jī)、啟動(dòng)電阻等代之以電路簡(jiǎn)練的全數(shù)字晶閘管整流裝置??刂齐娐返暮?jiǎn)化、大電流接點(diǎn)的減少,必將進(jìn)一步提高鋼軌刨床電氣傳動(dòng)系統(tǒng)的運(yùn)行可靠性。 6.4可維修性 JF—F—D系統(tǒng)可調(diào)電阻多,控制電機(jī)多,需調(diào)整的部位多,調(diào)試難度大,維修不易。高速微處理器控制的KZ—D系統(tǒng)采用全數(shù)字裝置,充分發(fā)揮了計(jì)算機(jī)軟件靈活的優(yōu)勢(shì),具有完善的數(shù)字控制和保護(hù)功能;數(shù)字控制調(diào)整點(diǎn)少,調(diào)試參數(shù)自整定,發(fā)生故障后有準(zhǔn)確的故障信息顯示,縮短了維修時(shí)間。 6.5效率及設(shè)備體積 JF—F—D系統(tǒng)交流異步電動(dòng)機(jī)拖動(dòng)的直流發(fā)電機(jī)組效率僅能達(dá)到93%左右;其電氣傳動(dòng)系統(tǒng)除了電氣控制柜以<
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