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應(yīng)用設(shè)計

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基于紅外定尺、稱重補償?shù)倪B鑄機火焰切割自控系統(tǒng)

基于紅外定尺、稱重補償?shù)倪B鑄機火焰切割自控系統(tǒng)

一、概述   萊鋼煉鋼廠矩形坯連鑄機原采用編碼器測長方式進行鋼坯切割,編碼器易出現(xiàn)故障,生產(chǎn)過程中,現(xiàn)場的高溫環(huán)境使維修工無法對出現(xiàn)故障的編碼器進行修復(fù),只能由人工目測長度對鋼坯進行切割,造成誤差較大,不利于準確控制鋼坯的長度,導(dǎo)致鋼坯的實際重量與理論的重量誤差很大。每根鋼坯的重量不一致會導(dǎo)致鋼坯軋制時成材率低,造成不必要的浪費。因此決定用基于紅外定尺、稱重補償?shù)幕鹧媲懈钭钥叵到y(tǒng)對原有的系統(tǒng)進行改造?;诩t外定尺、稱重補償?shù)幕鹧媲懈钭钥叵到y(tǒng)可分為紅外定尺、稱重補償、火焰自動切割三個子系統(tǒng)。紅外定尺子系統(tǒng)采用湖南衡陽鐳目公司生產(chǎn)的紅外攝像系統(tǒng)來測量鋼坯長度;稱重補償子系統(tǒng)利用中型軋機爐前稱進行稱重,并編制補償程序進行補償;火焰切割子系統(tǒng)采用SLC500PLC自動控制火焰切割機裝置進行鑄坯切割。工藝如圖一所示:
二、硬件配置 1、紅外定尺子系統(tǒng)   根據(jù)該矩形坯連鑄機的控制規(guī)模,選用湖南衡陽鐳目公司生產(chǎn)的紅外定尺系統(tǒng)RAM9806。其中攝像控制儀作為現(xiàn)場控制設(shè)備,研華IPC-610工控機做為監(jiān)視器,根據(jù)定尺規(guī)格選用兩個工業(yè)攝像鏡頭,選用PCL1503轉(zhuǎn)換板作為紅外攝像控制儀和美國AB公司DI模板的BCD碼轉(zhuǎn)換接口。硬件組態(tài)圖二所示:
  說明:為提高精度,使用兩個攝象頭,將調(diào)焦線和信號線通過調(diào)焦板接到圖象處理卡,通過軟件進行處理,然后將計算到的鋼坯實際長度通過I/O卡輸出,并經(jīng)PCL1503進行信號轉(zhuǎn)換和I/O板信號放大,分別接到SLC500的輸入模板,這樣就將鋼坯的實際長度信號傳送到SLC500,然后在SLC500內(nèi)完成整個切割動作。 為保證測量的準確度,需對鋼坯的長度進行準確的標定,然后在監(jiān)控軟件上將長度按照實際的標定好。 2、稱重補償子系統(tǒng) 該子系統(tǒng)選用美國AB公司遠程塊I/O模塊,將鋼坯的重量信號由三菱模板通過遠程塊I/O模板,傳送到公用PLC。 3、火焰自動切割子系統(tǒng)   火焰自動切割機PLC系統(tǒng)的硬件配置(三套,配置相同僅圖示一套)由1塊電源模板(1746-P2)、一塊CPU(SLC5/04)、5塊16點數(shù)字量輸入模板(1746-ITB16 1塊,1746-IB16 4塊)及4塊16點數(shù)字量輸入模板(1746-OW16 2塊、1746-OB16 2塊)組成。配置圖見圖三:
  此外,該PLC系統(tǒng)還通過CPU上的DH+通道與基礎(chǔ)級自控系統(tǒng)主PLC(公司PLC5/40E)上的通道CH1接口A相連從而構(gòu)成了傳輸速率高的DH+(data highway plus)網(wǎng)?;鹎袡C自控系統(tǒng)與基礎(chǔ)級自控系統(tǒng)之間的通訊數(shù)據(jù)就通過該網(wǎng)絡(luò)進行傳輸。 三、控制功能 1、紅外定尺   首先從畫面和操作臺上設(shè)定好定尺,畫面上的定尺設(shè)定和操作臺上的定尺設(shè)定是一致的,然后將轉(zhuǎn)換開關(guān)打到“紅外定尺測長”,并按下畫面上的“控制”按鈕,表示紅外攝像系統(tǒng)進入了鋼坯的測量狀態(tài),當鋼坯頭進入了攝像鏡頭的視野范圍,此時紅外攝像系統(tǒng)發(fā)出鋼坯長度信號(鋼坯長度信號為16位BCD碼),鋼坯長度信號送至各流的DI模板,此長度信號再經(jīng)通訊傳送到各自的切割PLC。 當鋼坯長度大于“定尺長度”減去100mm時,發(fā)出預(yù)壓信號; 當鋼坯長度大于“定尺長度”時,發(fā)出主壓信號,即切割信號 2、稱重補償   從主控室畫面上輸入設(shè)定定尺、設(shè)定重量,實際重量由中型爐前稱稱量后,重量信號經(jīng)由四號機出坯操作室的遠程通訊模板傳送到公用PLC,此時所稱重的屬于哪一流的,由出坯室的操作工進行選擇,然后鋼坯重量經(jīng)通訊傳送到相應(yīng)的流PLC,完成補償功能。 3、火焰自動切割   火焰切割機系統(tǒng)接收到火焰自控系統(tǒng)PLC發(fā)出的預(yù)壓信號、主壓信號,即做出相應(yīng)的動作,該機工作時通過氣壓裝置壓緊鑄坯來帶動切割機作運行,并由切槍作橫向平移運動來完成切割。 四、控制原理 1、紅外定尺   在拉鋼前,將定尺設(shè)定好,定尺信號傳至SLC500;實際鋼坯長度由攝象系統(tǒng)VS710測量,經(jīng)PROFIBUS-DP通訊,送到I/O板,經(jīng)DO輸出 ,將鋼坯長度信號(BCD碼)送到SLC500;實際長度與設(shè)定定尺進行比較:當實際長度>設(shè)定定尺(mm)-100mm時預(yù)壓;當實際長度>設(shè)定定尺(mm)時主壓,切割開始,所有的切割在SLC500內(nèi)完成。 2、稱重補償   采用自動稱量,人工干預(yù)的方式,在非熱送方式進行抽檢時方便實用。利用中型爐前稱進行稱重,在拉鋼之前,在主控室輸入每流設(shè)定重量,對應(yīng)每一流有設(shè)定重量輸入框,輸入設(shè)定重量。實際重量由三菱PLC經(jīng)接線(BCD碼)接至出坯塊I/O(塊I/O是一種遠程模塊),經(jīng)通訊送到公用PLC,顯示到上位機;同時這根鋼坯屬于哪一流由熱送操作室或出坯操作室人工觀測,有三個按鈕分別代表一流、二流、三流,若是一流,按下一流按鈕,此信號也顯示到上位機;然后由主控室操作工點擊確認按鈕,送到鑄流PLC; 稱重補償:(設(shè)定重量-實際重量)/實際重量=(實際定尺-設(shè)定定尺)/設(shè)定定尺,計算出實際定尺,此信號送到SLC500。 3、火焰自動切割   火焰自動切割工作分為:切頭、正常切割及切尾三種。 切頭:用于生產(chǎn)伊始的鑄坯頭部切割。   1、選擇“半自動”方式,切頭位置由人工目測決定。   2、按下“預(yù)壓”按鈕,當鑄坯運行至切頭位置時,按下“主壓”按鈕,切割機壓緊鑄坯并與之同步運行,同時切槍預(yù)熱并高速接近鑄坯。   3、轉(zhuǎn)換為“自動”方式,火切機將自動以切割速度進行切割。   4、切割完畢后,自動取消“主壓”操作,切割機自動與鑄坯脫離,切槍自動返回原位。 正常切割:用于生產(chǎn)過程中的正常鑄坯切割。   1、“自動”方式,當鑄坯運行至距定尺300mm時,自動進行“預(yù)壓”操作。   2、鑄坯運行至定尺位置時,自動進行“主壓”操作,切割機壓緊鑄坯并與之同步運行,同時切槍預(yù)熱并高速接近鑄坯。   3-4同切頭程序的3-4。 切尾:用于生產(chǎn)末期的尾坯切割 五、使用情況 該系統(tǒng)自投運以來運行穩(wěn)定可靠,提高了測長準確度,穩(wěn)定性,并通過稱重補償提高了成材率,并且具有控制功能強,操作方式靈活多樣的優(yōu)點;同時減少了工人的勞動強度,減小了維護量,取得了巨大的經(jīng)濟效益。 參考文獻 [1] <<紅外自動定尺控制系統(tǒng)安裝維護手冊>> 湖南省衡陽市鐳目科技開發(fā)公司 [2] PLC-5 編程軟件編程手冊/指令集 作者簡介:裴常明(1977-),男,工程師,主要從事工業(yè)控制及工業(yè)自動化的設(shè)計與開發(fā)工作。 聯(lián)系方法: 地址:山東萊鋼自動化部鋼區(qū)車間 郵編:271104 電話:0634-6823278 E-mail:pcm5@sohu.com
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