棒材和輕型材軋機微張力控制
2004/4/8 17:23:00
[摘要]文章介紹了輕型材熱軋生產(chǎn)中的微張力控制的原理和實現(xiàn)方法,并對其實現(xiàn)算法做了詳細的說明。 [關(guān)鍵詞]輕型材 微張力 算法 0 前言 萊鋼輕型材熱軋生產(chǎn)線中,為了保證產(chǎn)品尺寸精度、提高產(chǎn)品質(zhì)量,避免由于各種原因產(chǎn)生堆鋼和拉鋼現(xiàn)象,在粗軋區(qū)(1#—8#軋機)的軋機間引入了微張力控制思想,這是保證軋機高通過率的一個關(guān)鍵自動控制環(huán)節(jié)。由于軋制過程中的工藝參數(shù)很多,如變形量、軋制速度、軋制力矩、軋制溫度等,控制較為復(fù)雜。實際生產(chǎn)工藝要求也決定了與其他帶鋼生產(chǎn)中的張力控制相比較有其自身的特色。 1 微張力控制系統(tǒng)的組成 萊鋼輕型材生產(chǎn)線的軋機設(shè)備采用意大利DANINELI公司產(chǎn)品,電控設(shè)備由瑞典ABB公司提供,采用集散控制策略,操作站使用HP-UNIX操作系統(tǒng),通訊協(xié)議使用IEEE802.3國際標準,軋機一側(cè)設(shè)置操作箱,以實現(xiàn)遠程/本地操作和換型使用。整個軋制系統(tǒng)集輥縫控制、厚度控制、軋制過程管理、數(shù)據(jù)顯示及操作控制、故障診斷及遠程診斷于一體,由上到下分為操作站設(shè)定、過程站控制、傳動執(zhí)行3部分。 操作站設(shè)定級完成與張力自動控制有關(guān)的上層設(shè)定及其系統(tǒng)監(jiān)控功能。主要是張力控制中軋機組態(tài)的選擇,即通過畫面設(shè)定哪幾架軋機之間被選作微張力控制,哪幾架軋機之間被選作自動活套控制。包括:HMD信號檢測;物料跟蹤;速度設(shè)定;標準模式下的速度校正因子設(shè)定;非標準模式下的過速校正因子保護;軋件入口速度跟蹤;軋件出口速度跟蹤。 過程控制站為ABB的MasterPiece 200/1,它主要完成與微張力控制和自動活套控制有關(guān)的物料跟蹤、邏輯時序互鎖、傳動執(zhí)行級的速度級聯(lián)、速度給定及微張力控制算法等功能。 傳動執(zhí)行級主要完成微張力控制部分軋機的傳動,在系統(tǒng)中由DCV700全數(shù)字直流調(diào)速裝置完成??刂葡到y(tǒng)由MP200/1過程站和AS520操作員站組成。過程站由CPU機架帶I/O機架組成,CPU機架上安裝了CPU模板DSPC172、內(nèi)存模板DSMB176以及32通道的DI/DO模板,通過通訊模板DSCS140連接到MasterBus300總線上,與加熱爐、精整等其它過程站進行通訊,I/O機架由總線擴展模塊DSBC172實現(xiàn)總線擴展。 系統(tǒng)控制程序使用AMPL(ABB MasterPiece Language)編制,實現(xiàn)了結(jié)構(gòu)化程序設(shè)計。工業(yè)控制程序往往功能繁,多該語言根據(jù)工業(yè)控制要求,將編程元素設(shè)計成一個個圖形功能塊,稱為PC元素。PC元素內(nèi)有三種結(jié)構(gòu)類元素PCPGM、CONTRM和FUNCM,PCPGM是程序結(jié)構(gòu)的最高層,旨在完成一個完整的控制功能,一個PCPGM下允許一個或幾個CONTRM,而一個CONTRM下又可包含一個或幾個FUNCM,從而使整個程序結(jié)構(gòu)呈階梯狀,實現(xiàn)了結(jié)構(gòu)化設(shè)計。在CPU內(nèi)還有一個實時數(shù)據(jù)庫,它的作用是永久存儲數(shù)據(jù)和在程序間傳遞數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)庫內(nèi)的元素稱為DB元素,這些元素包括過程站所使用的的I/O模板和信號及程序中產(chǎn)生的其它數(shù)據(jù)信息。 2 微張力控制原理 (1)原理介紹 微張力控制實質(zhì)上是通過對相臨兩工作機架中上游機架的電機轉(zhuǎn)距進行檢測,加以記憶存儲,形成表示鋼坯內(nèi)張力大小的實際值,與設(shè)定的張力給定值的偏差,通過比例、積分控制校正上游機架的速度,協(xié)調(diào)兩機架之間的關(guān)系,實現(xiàn)微張力控制。其控制關(guān)鍵是準確測量各軋機的軋制力矩。系統(tǒng)通過檢測對應(yīng)機架的電樞轉(zhuǎn)距間接得到該值。當本機架的軋機咬鋼而軋件尚未進入下架軋機時,系統(tǒng)計算出的力矩值便是本軋機的軋制力距值。當下架軋機也咬鋼時,重新計算得到新的力矩,兩力矩之差是軋件上的張力力矩。若偏差值為正,表示機架間堆鋼;若偏差值為負,表示機架間拉鋼。系統(tǒng)就是根據(jù)該偏差值的正負和大小,給出相應(yīng)的速度修正來平衡軋機的速度,保證機架間的軋件張力被限制在一定范圍內(nèi),實現(xiàn)微張力控制。 由于微張力控制將兩相臨機架通過軋件聯(lián)系起來,使其存在偶合關(guān)系,系統(tǒng)不具備魯棒性,為此,引如速度校正因子進行解耦。當微張力控制開始時,速度校正因子進行自我補償調(diào)節(jié),通過不斷的自動修正,消除初始偏差,在兩軋機間形成均勻協(xié)調(diào)的速度。微張力原理圖如下圖: (2)控制過程 軋機轉(zhuǎn)距的變化是一個非線性增大量,濾波元素接受上游機架的波形轉(zhuǎn)距參數(shù)后,乘以轉(zhuǎn)距常數(shù)得到張力級聯(lián)參數(shù)并存儲本機架張力值。將張力進行比較后得到一個張力偏差,該張力偏差值分別進行比例和積分運算,積分運算值作為速度校正因子參與速度級聯(lián)控制,得到上游機架的速度。 軋機速度設(shè)定主要由兩部分組成:一部分是決定軋鋼生產(chǎn)速度主信號,由最末機架出口速度為基準向上游分配,即每過一個輥縫,除以一個速度校正因子;另一部分是疊加在主基準上的速度修正量,即比例校正。這樣在主級聯(lián)速度給定的基礎(chǔ)上通過速度修正調(diào)整上游機架的速度給定,協(xié)調(diào)上、下游機架間的速度關(guān)系,使鋼坯在微張力控制下正常軋制。 由此可見,微張力控制實質(zhì)上是在上游軋機主傳動控制上增加張力外環(huán),由微張力給定值與檢測值形成的偏差,與比例增益相乘形成微張力控制的比例速度校正量;偏差值與增益常數(shù)形成速度校正因子,傳遞給控制環(huán)節(jié)形成自整定的速度校正,調(diào)節(jié)上游機架的速度,實現(xiàn)微張力控制。 3 算法描述 (1)軋機力距測算:正在咬鋼的軋機讀出電機轉(zhuǎn)距NLDTRQ,則有: 第N架軋機微張力級聯(lián)值=第(N-1)架軋機微張力級聯(lián)值;否則,對于已不再咬鋼的上游機架張力級聯(lián)值為: 第N架軋機微張力級聯(lián)值=NLDTRQ*(齒輪箱齒比)*2。0*10*6E/(軋輥直徑*軋輥受力面積); (2)力矩存儲:第N架軋機的張力偏差計算: 第N架軋機微張力實際值=第N架軋機微張力級聯(lián)值-第(N-1)架軋機張力存儲值; (3)微張力控制:兩機架間有鋼時,引入速度校正因子R進行上游機架速度校正: 第N架軋機速度校正因子=第N架軋機積分增益*第N架軋機張力修正值; 上游機架速度校正: 第N架軋機校正速度=第N架軋機比例增益*第N架軋機張力修正值; 4 實際應(yīng)用中存在的問題 在鋼坯即將進入下架軋機之前和剛進入下架軋機不久,本架軋機轉(zhuǎn)矩的變化代表兩架之間有推、拉關(guān)系存在。實際上,一架軋機轉(zhuǎn)矩在鋼坯進入下架軋機之前和之后的相關(guān)性僅在較短時間內(nèi)很高。所以,使自由軋制轉(zhuǎn)矩和實際軋制轉(zhuǎn)矩的取樣時間盡量靠近,同時掌握實際軋制轉(zhuǎn)矩的取樣和微張力調(diào)節(jié)過程的持續(xù)時間,以保證使轉(zhuǎn)矩信號在高相關(guān)性時把微張力控制完成。否則,轉(zhuǎn)矩中將包括一些非張力形成的干擾信號,造成誤判斷和誤調(diào)節(jié)。 另外,由于每臺軋機的各種信號由調(diào)速裝置經(jīng)高速通訊網(wǎng)絡(luò)傳給PLC,由調(diào)速裝置送來的轉(zhuǎn)矩信號需濾除由速度控制所產(chǎn)生的高頻干擾信號。濾波時間常數(shù)應(yīng)根據(jù)軋機的線速度和軋機之間距離計算確定。雖然濾波時間常數(shù)越大或PLC控制程序中濾波平均次數(shù)越多所得到的轉(zhuǎn)矩信號越平穩(wěn),但得到的轉(zhuǎn)矩信號的延遲也越大。并且,若濾波平均次數(shù)過多,還會較大地降低程序的運行速度,影響微張力控制效果。反之,同樣得不到好的微張力控制效果。所以,微張力的調(diào)整和使用要求是很高的。 在實際應(yīng)用中,造成影響粗軋區(qū)微張力控制的因素是多樣的。主要有:機架前、后的光電管位置偏移、或者光電管損壞、靈敏度降低等原因造成輥道上軋件定位跟蹤的偏差或錯誤;電機過流導(dǎo)致的無法軋制;后繼工藝堆鋼、拉鋼…..另外,操作人員的熟練程度也是影響正常軋制的因素之一。 5 結(jié)束語 該控制系統(tǒng)不僅達到了通用人機界面的功能,而且針對現(xiàn)場的實際情況和操作人員的具體要求做了特殊技術(shù)處理,可以幫助工作人員更有效地監(jiān)視和控制軋制自動化系統(tǒng),對生產(chǎn)過程的改善起到了良好的效果。 目前,該輕型材生產(chǎn)線是國內(nèi)引進的同類項目中自動化程度最高、應(yīng)用效果做好的生產(chǎn)線,投產(chǎn)的第一年就達到設(shè)計生產(chǎn)能力。設(shè)備作業(yè)率可達87%,年產(chǎn)量由設(shè)計能力45萬噸/年上升到了75萬噸/年。 維護期間,我們在深入分析研究控制程序的基礎(chǔ)之上,根據(jù)生產(chǎn)要求,對控制程序進行了大量修改,從控制程序角度改進和完善了功能。另外,適應(yīng)鋼材出口的需要,對增加的新設(shè)備也納入自動化控制。事實證明,對于引進的項目,只有吃透控制程序,真正了解其內(nèi)部實現(xiàn)方法,才能維護好這套系統(tǒng),使之最大限度地發(fā)揮作用。 參考文獻: [1]自動控制原理,劉自厚編,冶金工業(yè)出版社。 [2]ABB編程參考手冊。 [3]中小型材剪切優(yōu)化分析和設(shè)計,孫漢峰,冶金自動化,1997(6)。
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