武鋼維蘇威高級(jí)陶瓷有限公司104m隧道窯智能控制項(xiàng)目介紹
2003/12/31 8:42:00
一、概述:
武鋼維蘇威公司104.55m隧道窯系從意大利引進(jìn)技術(shù)的生產(chǎn)設(shè)備,用于對(duì)耐火材料進(jìn)行熱處理加工。其最高燒成溫度1750℃,目前燒成溫度1450℃。本系統(tǒng)共有55個(gè)車位,其中21#-31#車位共安裝了11對(duì)燒嘴,而實(shí)際使用的有7對(duì)燒嘴,即24#-30#車位的燒嘴。該系統(tǒng)每3小時(shí)推一車料進(jìn)窯,隨著料車在窯內(nèi)移動(dòng),以及煤氣發(fā)熱值、流量、壓力的變化都會(huì)對(duì)窯內(nèi)溫度造成影響,所以目前窯內(nèi)溫度波動(dòng)較大,很難達(dá)到工藝要求穩(wěn)定在1450℃,一定程度上影響了產(chǎn)品質(zhì)量。操作工人為了達(dá)到工藝要求的溫度,必須頻繁地手動(dòng)調(diào)整煤氣流量,進(jìn)風(fēng)量等參數(shù),非常辛苦,而且稍有不慎就無(wú)法跟蹤工況變化,造成溫度大幅度變化。我公司經(jīng)過(guò)調(diào)研,建議通過(guò)智能控制技術(shù)改造,減少工況變化對(duì)窯內(nèi)溫度的影響,使正常工作時(shí)窯內(nèi)溫度穩(wěn)定在1450℃,提高設(shè)備的自動(dòng)化程度,提高系統(tǒng)的指標(biāo),提高產(chǎn)品質(zhì)量,減少工人的勞動(dòng)強(qiáng)度。
二、立項(xiàng)理由:
1. 武鋼維蘇威公司104m隧道窯系原有的控制系統(tǒng)硬件設(shè)備和采用的控制方式已經(jīng)日趨落后,目前,大部分時(shí)間仍依靠工人手工操作,雖然配有計(jì)算機(jī)但只能做采樣顯示,而不能實(shí)現(xiàn)自動(dòng)控制。21世紀(jì)已進(jìn)入智能控制時(shí)代,隧道窯智能控制是先進(jìn)生產(chǎn)力在加熱爐上取得實(shí)效的范例。本著生產(chǎn)技術(shù)和裝備上一個(gè)臺(tái)階,為企業(yè)爭(zhēng)取更高的經(jīng)濟(jì)效益的原則。有必要實(shí)現(xiàn)智能控制。
2. 武鋼維蘇威公司104m隧道窯檢測(cè)儀表相當(dāng)齊全,而且質(zhì)地很好,完全可以利用,只需作少量的增補(bǔ),便可上智能控制系統(tǒng),實(shí)施技術(shù)改造的投資較少,而回收期快效益又高。因此,很有改造的價(jià)值。
3. 武鋼維蘇威公司104.55m隧道窯的技術(shù)人員和生產(chǎn)操作人員,有較好的運(yùn)用先進(jìn)技術(shù)的基礎(chǔ),一旦實(shí)施智能控制系統(tǒng),接受易,上手快,見(jiàn)效早。
三、技術(shù)方案
1.目標(biāo):
根據(jù)武鋼維蘇威公司的實(shí)際情況,我公司建議采用先進(jìn)、新型的著名品牌的主控設(shè)備和先進(jìn)、可靠的技術(shù)和控制思路對(duì)該廠隧道窯現(xiàn)有的生產(chǎn)系統(tǒng)進(jìn)行技術(shù)改造,實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)智能控制,并開(kāi)發(fā)與工藝條件、生產(chǎn)操作制度相適應(yīng)的智能控制應(yīng)用軟件,達(dá)到節(jié)能降耗、穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量、提升生產(chǎn)管理水平等實(shí)用目標(biāo)。
2.根據(jù)上述目標(biāo),我們選擇西門(mén)子工控機(jī)作為主控機(jī),AI08U作為數(shù)據(jù)采集模塊,控制系統(tǒng)及網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)示意圖見(jiàn)附件一。選用AI08U的主要原因在于,該模塊具有以下幾方面的優(yōu)點(diǎn):
1)具有良好的隔離性能。每通道均可承受380V以上的電壓直接接入而不會(huì)導(dǎo)致模塊損壞。這一點(diǎn)在環(huán)境惡劣的工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)是非常重要的。
2)每個(gè)模塊均有8路信號(hào)輸入,而且這8路輸入信號(hào)可以是不同信號(hào)類型的;它允許4-20mA信號(hào),1-5V信號(hào),熱電阻信號(hào),熱電偶信號(hào)同時(shí)輸入到一個(gè)模塊中;這樣在接線時(shí)可以更好的把信號(hào)按工藝需要分類,而不是按類型分類。并且在構(gòu)成一些小型系統(tǒng)時(shí)可以大大節(jié)約模塊數(shù)目。
四、項(xiàng)目實(shí)施情況
我公司工程師于2003年10月14日進(jìn)入武鋼維蘇威104m隧道窯現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)始進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試工作,到2003年10月27日,完成了系統(tǒng)調(diào)試,熱試車,72小時(shí)考核等一系列工作,交付維蘇威操作人員使用。
在整個(gè)現(xiàn)場(chǎng)安裝和調(diào)試以及后期運(yùn)行過(guò)程中,AI8U始終表現(xiàn)良好,性能穩(wěn)定,信號(hào)精度完全滿足要求;并且該類型模塊使用時(shí)參數(shù)設(shè)置方便,信號(hào)調(diào)試也很方便。
從2003年10月27日至今,該系統(tǒng)一直由維蘇威操作人員操作使用,系統(tǒng)工作穩(wěn)定可靠,軟件功能強(qiáng)大,且易于操作,大大減輕了現(xiàn)場(chǎng)操作人員的工作強(qiáng)度。系統(tǒng)采取先進(jìn)的智能控制,一般情況下只需要操作人員進(jìn)行簡(jiǎn)單的參數(shù)設(shè)定,然后智能控制系統(tǒng)會(huì)根據(jù)設(shè)定值進(jìn)行全自動(dòng)控制,并能夠自動(dòng)修改相應(yīng)的設(shè)定值,保證燒成段的合理燃燒,以盡可能少的燃料量達(dá)到工藝要求。系統(tǒng)投運(yùn)以來(lái),節(jié)能率達(dá)到15%以上。
武鋼維蘇威公司104.55m隧道窯系從意大利引進(jìn)技術(shù)的生產(chǎn)設(shè)備,用于對(duì)耐火材料進(jìn)行熱處理加工。其最高燒成溫度1750℃,目前燒成溫度1450℃。本系統(tǒng)共有55個(gè)車位,其中21#-31#車位共安裝了11對(duì)燒嘴,而實(shí)際使用的有7對(duì)燒嘴,即24#-30#車位的燒嘴。該系統(tǒng)每3小時(shí)推一車料進(jìn)窯,隨著料車在窯內(nèi)移動(dòng),以及煤氣發(fā)熱值、流量、壓力的變化都會(huì)對(duì)窯內(nèi)溫度造成影響,所以目前窯內(nèi)溫度波動(dòng)較大,很難達(dá)到工藝要求穩(wěn)定在1450℃,一定程度上影響了產(chǎn)品質(zhì)量。操作工人為了達(dá)到工藝要求的溫度,必須頻繁地手動(dòng)調(diào)整煤氣流量,進(jìn)風(fēng)量等參數(shù),非常辛苦,而且稍有不慎就無(wú)法跟蹤工況變化,造成溫度大幅度變化。我公司經(jīng)過(guò)調(diào)研,建議通過(guò)智能控制技術(shù)改造,減少工況變化對(duì)窯內(nèi)溫度的影響,使正常工作時(shí)窯內(nèi)溫度穩(wěn)定在1450℃,提高設(shè)備的自動(dòng)化程度,提高系統(tǒng)的指標(biāo),提高產(chǎn)品質(zhì)量,減少工人的勞動(dòng)強(qiáng)度。
二、立項(xiàng)理由:
1. 武鋼維蘇威公司104m隧道窯系原有的控制系統(tǒng)硬件設(shè)備和采用的控制方式已經(jīng)日趨落后,目前,大部分時(shí)間仍依靠工人手工操作,雖然配有計(jì)算機(jī)但只能做采樣顯示,而不能實(shí)現(xiàn)自動(dòng)控制。21世紀(jì)已進(jìn)入智能控制時(shí)代,隧道窯智能控制是先進(jìn)生產(chǎn)力在加熱爐上取得實(shí)效的范例。本著生產(chǎn)技術(shù)和裝備上一個(gè)臺(tái)階,為企業(yè)爭(zhēng)取更高的經(jīng)濟(jì)效益的原則。有必要實(shí)現(xiàn)智能控制。
2. 武鋼維蘇威公司104m隧道窯檢測(cè)儀表相當(dāng)齊全,而且質(zhì)地很好,完全可以利用,只需作少量的增補(bǔ),便可上智能控制系統(tǒng),實(shí)施技術(shù)改造的投資較少,而回收期快效益又高。因此,很有改造的價(jià)值。
3. 武鋼維蘇威公司104.55m隧道窯的技術(shù)人員和生產(chǎn)操作人員,有較好的運(yùn)用先進(jìn)技術(shù)的基礎(chǔ),一旦實(shí)施智能控制系統(tǒng),接受易,上手快,見(jiàn)效早。
三、技術(shù)方案
1.目標(biāo):
根據(jù)武鋼維蘇威公司的實(shí)際情況,我公司建議采用先進(jìn)、新型的著名品牌的主控設(shè)備和先進(jìn)、可靠的技術(shù)和控制思路對(duì)該廠隧道窯現(xiàn)有的生產(chǎn)系統(tǒng)進(jìn)行技術(shù)改造,實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)智能控制,并開(kāi)發(fā)與工藝條件、生產(chǎn)操作制度相適應(yīng)的智能控制應(yīng)用軟件,達(dá)到節(jié)能降耗、穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量、提升生產(chǎn)管理水平等實(shí)用目標(biāo)。
2.根據(jù)上述目標(biāo),我們選擇西門(mén)子工控機(jī)作為主控機(jī),AI08U作為數(shù)據(jù)采集模塊,控制系統(tǒng)及網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)示意圖見(jiàn)附件一。選用AI08U的主要原因在于,該模塊具有以下幾方面的優(yōu)點(diǎn):
1)具有良好的隔離性能。每通道均可承受380V以上的電壓直接接入而不會(huì)導(dǎo)致模塊損壞。這一點(diǎn)在環(huán)境惡劣的工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)是非常重要的。
2)每個(gè)模塊均有8路信號(hào)輸入,而且這8路輸入信號(hào)可以是不同信號(hào)類型的;它允許4-20mA信號(hào),1-5V信號(hào),熱電阻信號(hào),熱電偶信號(hào)同時(shí)輸入到一個(gè)模塊中;這樣在接線時(shí)可以更好的把信號(hào)按工藝需要分類,而不是按類型分類。并且在構(gòu)成一些小型系統(tǒng)時(shí)可以大大節(jié)約模塊數(shù)目。
四、項(xiàng)目實(shí)施情況
我公司工程師于2003年10月14日進(jìn)入武鋼維蘇威104m隧道窯現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)始進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試工作,到2003年10月27日,完成了系統(tǒng)調(diào)試,熱試車,72小時(shí)考核等一系列工作,交付維蘇威操作人員使用。
在整個(gè)現(xiàn)場(chǎng)安裝和調(diào)試以及后期運(yùn)行過(guò)程中,AI8U始終表現(xiàn)良好,性能穩(wěn)定,信號(hào)精度完全滿足要求;并且該類型模塊使用時(shí)參數(shù)設(shè)置方便,信號(hào)調(diào)試也很方便。
從2003年10月27日至今,該系統(tǒng)一直由維蘇威操作人員操作使用,系統(tǒng)工作穩(wěn)定可靠,軟件功能強(qiáng)大,且易于操作,大大減輕了現(xiàn)場(chǎng)操作人員的工作強(qiáng)度。系統(tǒng)采取先進(jìn)的智能控制,一般情況下只需要操作人員進(jìn)行簡(jiǎn)單的參數(shù)設(shè)定,然后智能控制系統(tǒng)會(huì)根據(jù)設(shè)定值進(jìn)行全自動(dòng)控制,并能夠自動(dòng)修改相應(yīng)的設(shè)定值,保證燒成段的合理燃燒,以盡可能少的燃料量達(dá)到工藝要求。系統(tǒng)投運(yùn)以來(lái),節(jié)能率達(dá)到15%以上。
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